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應(yīng)用設(shè)計(jì)

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基于紅外定尺、稱重補(bǔ)償?shù)倪B鑄機(jī)火焰切割自控系統(tǒng)

基于紅外定尺、稱重補(bǔ)償?shù)倪B鑄機(jī)火焰切割自控系統(tǒng)

一、概述   萊鋼煉鋼廠矩形坯連鑄機(jī)原采用編碼器測(cè)長(zhǎng)方式進(jìn)行鋼坯切割,編碼器易出現(xiàn)故障,生產(chǎn)過(guò)程中,現(xiàn)場(chǎng)的高溫環(huán)境使維修工無(wú)法對(duì)出現(xiàn)故障的編碼器進(jìn)行修復(fù),只能由人工目測(cè)長(zhǎng)度對(duì)鋼坯進(jìn)行切割,造成誤差較大,不利于準(zhǔn)確控制鋼坯的長(zhǎng)度,導(dǎo)致鋼坯的實(shí)際重量與理論的重量誤差很大。每根鋼坯的重量不一致會(huì)導(dǎo)致鋼坯軋制時(shí)成材率低,造成不必要的浪費(fèi)。因此決定用基于紅外定尺、稱重補(bǔ)償?shù)幕鹧媲懈钭钥叵到y(tǒng)對(duì)原有的系統(tǒng)進(jìn)行改造。基于紅外定尺、稱重補(bǔ)償?shù)幕鹧媲懈钭钥叵到y(tǒng)可分為紅外定尺、稱重補(bǔ)償、火焰自動(dòng)切割三個(gè)子系統(tǒng)。紅外定尺子系統(tǒng)采用湖南衡陽(yáng)鐳目公司生產(chǎn)的紅外攝像系統(tǒng)來(lái)測(cè)量鋼坯長(zhǎng)度;稱重補(bǔ)償子系統(tǒng)利用中型軋機(jī)爐前稱進(jìn)行稱重,并編制補(bǔ)償程序進(jìn)行補(bǔ)償;火焰切割子系統(tǒng)采用SLC500PLC自動(dòng)控制火焰切割機(jī)裝置進(jìn)行鑄坯切割。工藝如圖一所示:
二、硬件配置 1、紅外定尺子系統(tǒng)   根據(jù)該矩形坯連鑄機(jī)的控制規(guī)模,選用湖南衡陽(yáng)鐳目公司生產(chǎn)的紅外定尺系統(tǒng)RAM9806。其中攝像控制儀作為現(xiàn)場(chǎng)控制設(shè)備,研華IPC-610工控機(jī)做為監(jiān)視器,根據(jù)定尺規(guī)格選用兩個(gè)工業(yè)攝像鏡頭,選用PCL1503轉(zhuǎn)換板作為紅外攝像控制儀和美國(guó)AB公司DI模板的BCD碼轉(zhuǎn)換接口。硬件組態(tài)圖二所示:
  說(shuō)明:為提高精度,使用兩個(gè)攝象頭,將調(diào)焦線和信號(hào)線通過(guò)調(diào)焦板接到圖象處理卡,通過(guò)軟件進(jìn)行處理,然后將計(jì)算到的鋼坯實(shí)際長(zhǎng)度通過(guò)I/O卡輸出,并經(jīng)PCL1503進(jìn)行信號(hào)轉(zhuǎn)換和I/O板信號(hào)放大,分別接到SLC500的輸入模板,這樣就將鋼坯的實(shí)際長(zhǎng)度信號(hào)傳送到SLC500,然后在SLC500內(nèi)完成整個(gè)切割動(dòng)作。 為保證測(cè)量的準(zhǔn)確度,需對(duì)鋼坯的長(zhǎng)度進(jìn)行準(zhǔn)確的標(biāo)定,然后在監(jiān)控軟件上將長(zhǎng)度按照實(shí)際的標(biāo)定好。 2、稱重補(bǔ)償子系統(tǒng) 該子系統(tǒng)選用美國(guó)AB公司遠(yuǎn)程塊I/O模塊,將鋼坯的重量信號(hào)由三菱模板通過(guò)遠(yuǎn)程塊I/O模板,傳送到公用PLC。 3、火焰自動(dòng)切割子系統(tǒng)   火焰自動(dòng)切割機(jī)PLC系統(tǒng)的硬件配置(三套,配置相同僅圖示一套)由1塊電源模板(1746-P2)、一塊CPU(SLC5/04)、5塊16點(diǎn)數(shù)字量輸入模板(1746-ITB16 1塊,1746-IB16 4塊)及4塊16點(diǎn)數(shù)字量輸入模板(1746-OW16 2塊、1746-OB16 2塊)組成。配置圖見(jiàn)圖三:
  此外,該P(yáng)LC系統(tǒng)還通過(guò)CPU上的DH+通道與基礎(chǔ)級(jí)自控系統(tǒng)主PLC(公司PLC5/40E)上的通道CH1接口A相連從而構(gòu)成了傳輸速率高的DH+(data highway plus)網(wǎng)?;鹎袡C(jī)自控系統(tǒng)與基礎(chǔ)級(jí)自控系統(tǒng)之間的通訊數(shù)據(jù)就通過(guò)該網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳輸。 三、控制功能 1、紅外定尺   首先從畫面和操作臺(tái)上設(shè)定好定尺,畫面上的定尺設(shè)定和操作臺(tái)上的定尺設(shè)定是一致的,然后將轉(zhuǎn)換開關(guān)打到“紅外定尺測(cè)長(zhǎng)”,并按下畫面上的“控制”按鈕,表示紅外攝像系統(tǒng)進(jìn)入了鋼坯的測(cè)量狀態(tài),當(dāng)鋼坯頭進(jìn)入了攝像鏡頭的視野范圍,此時(shí)紅外攝像系統(tǒng)發(fā)出鋼坯長(zhǎng)度信號(hào)(鋼坯長(zhǎng)度信號(hào)為16位BCD碼),鋼坯長(zhǎng)度信號(hào)送至各流的DI模板,此長(zhǎng)度信號(hào)再經(jīng)通訊傳送到各自的切割PLC。 當(dāng)鋼坯長(zhǎng)度大于“定尺長(zhǎng)度”減去100mm時(shí),發(fā)出預(yù)壓信號(hào); 當(dāng)鋼坯長(zhǎng)度大于“定尺長(zhǎng)度”時(shí),發(fā)出主壓信號(hào),即切割信號(hào) 2、稱重補(bǔ)償   從主控室畫面上輸入設(shè)定定尺、設(shè)定重量,實(shí)際重量由中型爐前稱稱量后,重量信號(hào)經(jīng)由四號(hào)機(jī)出坯操作室的遠(yuǎn)程通訊模板傳送到公用PLC,此時(shí)所稱重的屬于哪一流的,由出坯室的操作工進(jìn)行選擇,然后鋼坯重量經(jīng)通訊傳送到相應(yīng)的流PLC,完成補(bǔ)償功能。 3、火焰自動(dòng)切割   火焰切割機(jī)系統(tǒng)接收到火焰自控系統(tǒng)PLC發(fā)出的預(yù)壓信號(hào)、主壓信號(hào),即做出相應(yīng)的動(dòng)作,該機(jī)工作時(shí)通過(guò)氣壓裝置壓緊鑄坯來(lái)帶動(dòng)切割機(jī)作運(yùn)行,并由切槍作橫向平移運(yùn)動(dòng)來(lái)完成切割。 四、控制原理 1、紅外定尺   在拉鋼前,將定尺設(shè)定好,定尺信號(hào)傳至SLC500;實(shí)際鋼坯長(zhǎng)度由攝象系統(tǒng)VS710測(cè)量,經(jīng)PROFIBUS-DP通訊,送到I/O板,經(jīng)DO輸出 ,將鋼坯長(zhǎng)度信號(hào)(BCD碼)送到SLC500;實(shí)際長(zhǎng)度與設(shè)定定尺進(jìn)行比較:當(dāng)實(shí)際長(zhǎng)度>設(shè)定定尺(mm)-100mm時(shí)預(yù)壓;當(dāng)實(shí)際長(zhǎng)度>設(shè)定定尺(mm)時(shí)主壓,切割開始,所有的切割在SLC500內(nèi)完成。 2、稱重補(bǔ)償   采用自動(dòng)稱量,人工干預(yù)的方式,在非熱送方式進(jìn)行抽檢時(shí)方便實(shí)用。利用中型爐前稱進(jìn)行稱重,在拉鋼之前,在主控室輸入每流設(shè)定重量,對(duì)應(yīng)每一流有設(shè)定重量輸入框,輸入設(shè)定重量。實(shí)際重量由三菱PLC經(jīng)接線(BCD碼)接至出坯塊I/O(塊I/O是一種遠(yuǎn)程模塊),經(jīng)通訊送到公用PLC,顯示到上位機(jī);同時(shí)這根鋼坯屬于哪一流由熱送操作室或出坯操作室人工觀測(cè),有三個(gè)按鈕分別代表一流、二流、三流,若是一流,按下一流按鈕,此信號(hào)也顯示到上位機(jī);然后由主控室操作工點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕,送到鑄流PLC; 稱重補(bǔ)償:(設(shè)定重量-實(shí)際重量)/實(shí)際重量=(實(shí)際定尺-設(shè)定定尺)/設(shè)定定尺,計(jì)算出實(shí)際定尺,此信號(hào)送到SLC500。 3、火焰自動(dòng)切割   火焰自動(dòng)切割工作分為:切頭、正常切割及切尾三種。 切頭:用于生產(chǎn)伊始的鑄坯頭部切割。   1、選擇“半自動(dòng)”方式,切頭位置由人工目測(cè)決定。   2、按下“預(yù)壓”按鈕,當(dāng)鑄坯運(yùn)行至切頭位置時(shí),按下“主壓”按鈕,切割機(jī)壓緊鑄坯并與之同步運(yùn)行,同時(shí)切槍預(yù)熱并高速接近鑄坯。   3、轉(zhuǎn)換為“自動(dòng)”方式,火切機(jī)將自動(dòng)以切割速度進(jìn)行切割。   4、切割完畢后,自動(dòng)取消“主壓”操作,切割機(jī)自動(dòng)與鑄坯脫離,切槍自動(dòng)返回原位。 正常切割:用于生產(chǎn)過(guò)程中的正常鑄坯切割。   1、“自動(dòng)”方式,當(dāng)鑄坯運(yùn)行至距定尺300mm時(shí),自動(dòng)進(jìn)行“預(yù)壓”操作。   2、鑄坯運(yùn)行至定尺位置時(shí),自動(dòng)進(jìn)行“主壓”操作,切割機(jī)壓緊鑄坯并與之同步運(yùn)行,同時(shí)切槍預(yù)熱并高速接近鑄坯。   3-4同切頭程序的3-4。 切尾:用于生產(chǎn)末期的尾坯切割 五、使用情況 該系統(tǒng)自投運(yùn)以來(lái)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,提高了測(cè)長(zhǎng)準(zhǔn)確度,穩(wěn)定性,并通過(guò)稱重補(bǔ)償提高了成材率,并且具有控制功能強(qiáng),操作方式靈活多樣的優(yōu)點(diǎn);同時(shí)減少了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,減小了維護(hù)量,取得了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。 參考文獻(xiàn) [1] <<紅外自動(dòng)定尺控制系統(tǒng)安裝維護(hù)手冊(cè)>> 湖南省衡陽(yáng)市鐳目科技開發(fā)公司 [2] PLC-5 編程軟件編程手冊(cè)/指令集 作者簡(jiǎn)介:裴常明(1977-),男,工程師,主要從事工業(yè)控制及工業(yè)自動(dòng)化的設(shè)計(jì)與開發(fā)工作。 聯(lián)系方法: 地址:山東萊鋼自動(dòng)化部鋼區(qū)車間 郵編:271104 電話:0634-6823278 E-mail:pcm5@sohu.com
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