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應(yīng)用設(shè)計

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國產(chǎn)高壓變頻器在煉鐵除塵系統(tǒng)中的應(yīng)用

國產(chǎn)高壓變頻器在煉鐵除塵系統(tǒng)中的應(yīng)用

2006/2/22 11:24:00
【摘要】本文講述了高壓變頻器在煉鐵除塵系統(tǒng)中的改造分析以及經(jīng)濟(jì)效益分析。 【Abstract】 This article narrated the high-pressured frequency changer in iron-smelting dust removal system transformation analysis as well as the economic efficiency analysis. 【關(guān)鍵詞】 煉 鐵 高壓變頻器 效益分析 【Key word】 Iron-smelting high pressure frequency changer benefit analysis 1、 前言   攀枝花新鋼釩股份有限公司煉鐵廠4號高爐設(shè)計容積:1350m3,并罐式爐頂,皮帶上料,4座熱風(fēng)爐送風(fēng)。高爐設(shè)計利用系數(shù):2.25t(m3.d),焦比:440kg/t.Fe,年平均風(fēng)溫:1200℃。在大修前,4號高爐已經(jīng)連續(xù)運(yùn)行13年。高爐已進(jìn)入爐役后期,嚴(yán)重威脅高爐的生產(chǎn)安全,且每年的維護(hù)費(fèi)用逐年上升,在此情況下,為滿足攀鋼集團(tuán)的總體發(fā)展,為高爐實(shí)現(xiàn)攀鋼集團(tuán)公司提出的“高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗、長壽”的目標(biāo),最后集團(tuán)公司決定對4號高爐在原地自然擴(kuò)容大修。同時新建一套高爐除塵系統(tǒng),設(shè)置一套全新的負(fù)壓式除塵器。采用2臺脈沖布袋除塵器和2臺風(fēng)機(jī)并聯(lián)運(yùn)行方式。為了經(jīng)濟(jì)效益,實(shí)現(xiàn)自動控制,減少維護(hù)費(fèi)用,其中1#除塵風(fēng)機(jī)采用東方日立(成都)電控設(shè)備有限公司生產(chǎn)的高壓變頻器(DFCVERT-MV2240/6B)調(diào)速。 2、 DFCVERT-MV高壓變頻器的性能特點(diǎn)。 2.1 變頻改造的電機(jī)系統(tǒng)原理圖如圖1所示
1.QS1、QS2為刀閘隔離開關(guān),其中QS2單刀雙擲開關(guān)。 2.變頻切換工頻過程:先斷QF1,斷隔離刀閘QS1、QS2,再合QF1,電機(jī)工頻運(yùn)行。 3.工頻切換變頻過程:先斷QF1,合隔離刀閘QS1、QS2,再合QF1,變頻器帶電機(jī)變頻運(yùn)行。 2.2 變頻器的工作原理   DFCVERT-MV系列變頻器是由多個功率單元串聯(lián)而成,以6kV每相八單元串聯(lián)為例,電壓疊加如圖2所示。每相由八個相同的功率單元串聯(lián)而成,相電壓為3464V;每個功率單元輸出有效值Ve=433V,峰值輸出電壓Vp= Ve=612V。 圖2 6kV變頻器電壓疊加示意圖
2.3 功率單元電氣原理   功率單元主要由三相橋式整流器、電容器組、IGBT逆變橋構(gòu)成,同時還包括驅(qū)動、保護(hù)、監(jiān)測、通訊等組件的控制電路。通過控制IGBT的工作狀態(tài),輸出PWM電壓波形,原理圖如圖3。
2.4 變頻器系統(tǒng)配置原理   每個功率單元都是由低壓絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)構(gòu)成的三相輸入,單相輸出的低壓PWM電壓型逆變器。功率單元電路見圖3。每個功率單元輸出電壓為1、0、-1三種狀態(tài)電平,每相8個單元疊加,就可產(chǎn)生17種不同的電平等級,分別為±8、±7、±6、±5、±4、±3、±2、±1和0。圖4為一相合成的正波輸出電壓波形。此種多級串聯(lián)電壓型變頻器,采用功率單元串聯(lián),而不是用傳統(tǒng)的器件串聯(lián)來實(shí)現(xiàn)高壓輸出,所以不存在器件均壓的問題。每個功率單元承受全部的輸出電流,但僅承受1/8的輸出相電壓和1/24的輸出功率。8對依次相移7.5°的三角載波對基波電壓進(jìn)行調(diào)制,如:對A相基波調(diào)制所得的8個信號,分別控制A1~A8八個功率單元,線電壓波型具有33階梯電平,它相當(dāng)于48脈波變頻,理論上47次以下的諧波都可以抵消,總的電壓和電流失真率可分別低于1.2%和0.8%,堪稱無諧波污染變頻器。變頻器同一相的功率單元輸出相同的基波電壓,串聯(lián)各單元之間的載波錯開一定的相位,每個功率單元的IGBT開關(guān)頻率若為600Hz,則當(dāng)8個功率單元串聯(lián)時,等效的輸出相電壓開關(guān)頻率為9.6kHz。功率單元采用低的開關(guān)頻率可以降低開關(guān)損耗,而高的等效輸出開關(guān)頻率和多電平可以大大改善輸出波形。波形的改善除減小輸出諧波外,還可以降低噪聲、dv/dt值和電機(jī)的轉(zhuǎn)矩脈動。所以這種變頻器對電機(jī)無特殊要求,可用于普遍籠型電機(jī),且不必降額使用,對輸出電纜長度也無特殊限制。
3、 系統(tǒng)的工藝分析和節(jié)能分析。 攀鋼煉鐵廠4號高爐的出鐵場除塵系統(tǒng)工藝流程圖如圖5,
  系統(tǒng)設(shè)計風(fēng)量1450000 m3/h,依據(jù)#4高爐煉鐵工藝的要求,約兩小時左右煉一爐鐵,除塵風(fēng)機(jī)由于生產(chǎn)工藝的要求需要在煉鐵時停止除塵,在出鐵時開始除塵,也就是說變頻調(diào)速裝置要在煉鐵時低速(20Hz)運(yùn)行(煉鐵時間大約70分鐘),出鐵時高速(50Hz)運(yùn)行(出鐵時間大約50分鐘)。另外,4號高爐的除塵系統(tǒng)采用的時兩個除塵風(fēng)機(jī)除塵,兩個除塵風(fēng)機(jī)的電機(jī)的工況一樣,但只有一臺安裝有變頻調(diào)速裝置,可以進(jìn)行節(jié)能比較。由于5、6、7月為4號高爐的調(diào)試時間,數(shù)據(jù)不準(zhǔn)并對耗電量的計算有影響,但進(jìn)入8月份后高爐運(yùn)行正常,4號高爐的8月份出鐵量時98283噸,1號除塵風(fēng)機(jī)電機(jī)(采用東方日立變頻調(diào)速)的耗電量是729029千瓦小時,2號除塵風(fēng)機(jī)電機(jī)(不采用變頻調(diào)速)的耗電量是1066990千萬小時,依據(jù)以上數(shù)據(jù)電費(fèi)在0.45元/度的情況下,那么每月估算節(jié)約的電費(fèi)約為15萬元左右。 4、 引用變頻器的優(yōu)越性   改裝置于2004年5月底一次性投入了生產(chǎn)運(yùn)行,運(yùn)行至今,充分體現(xiàn)出該裝置的先進(jìn)性,主要的特點(diǎn)如下:   該裝置性能穩(wěn)定,工作可靠,操作簡便,大大減輕了運(yùn)行人員的勞動強(qiáng)度;   變頻風(fēng)機(jī)實(shí)現(xiàn)了軟啟動,風(fēng)機(jī)在低頻下起動,電流很小,避免了原來在較大慣性負(fù)荷情況下,數(shù)倍于額定起動電流對電網(wǎng)和機(jī)械設(shè)備的沖擊;   提高了功率因數(shù),功率因數(shù)在0.95以上;   風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速的降低,減緩了風(fēng)機(jī)葉輪、軸承和密封件的磨損,變頻風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)動明顯好于其他的工頻風(fēng)機(jī),有利于延長電機(jī)和風(fēng)機(jī)的使用壽命;   低輸入諧波。   大量節(jié)能,經(jīng)濟(jì)效益顯著。 5、 結(jié)論   通過這幾個月的運(yùn)行,證明DFCVERT-MV2240/6B高壓變頻器性能好,可靠性比較高,節(jié)能非常明顯,短期內(nèi)就能收回成本,而且大大改善了工藝條件,提高了生產(chǎn)效率,說明在煉鐵除塵系統(tǒng)改造是非常成功的,同時在煉鐵行業(yè)除塵系統(tǒng)有很好的推廣價值。 參考文獻(xiàn): [1] 吳忠智 吳加林 變頻器應(yīng)用手冊 機(jī)械工業(yè)出版社 [2] 用戶手冊 東方日立(成都)電控設(shè)備有限公司 作者簡介: 張 黎 男 工程師 長期從事高壓變頻器設(shè)計、調(diào)試工作 朱躍青 男 工程師 長期從事設(shè)備煉鐵、煉鋼廠電氣設(shè)備調(diào)試工作
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