發(fā)那科0系統(tǒng)故障排除集
2010/3/29 9:30:00
以下是工程師在維修過(guò)程中,總結(jié)的一些關(guān)于發(fā)那科的維修經(jīng)驗(yàn),供大家參考。如有任何維修需要,可隨時(shí)撥打:北京010-88459355;上海021-54257837。到時(shí)我們會(huì)竭誠(chéng)為您服務(wù)。
序號(hào) | 故障征兆 | 故障原因 | 解決辦法 |
1 | 當(dāng)選完刀號(hào)后,X、Y軸移動(dòng)的同時(shí),機(jī)床也進(jìn)行換刀的動(dòng)作,但是,X、Y軸移動(dòng)的距離,與X、Y軸的移動(dòng)指令不相吻合,并且每次的實(shí)際移動(dòng)距離與移動(dòng)指令之差還不一樣 | 沒有任何報(bào)警,應(yīng)屬于參數(shù)問(wèn)題。 | 1.修改參數(shù)0009號(hào)TMF,由0000****修改為0111****,該故障得以解決。當(dāng)0009=0000****時(shí),TMF=16msec。當(dāng)0009=0111****時(shí),TMF=128msec。 2.冬天,有可能潤(rùn)滑油的黏度大。 |
2 | 手動(dòng)脈沖發(fā)生器偶爾失效 | 手動(dòng)脈沖發(fā)生器的信號(hào)回路產(chǎn)生故障 | 1. 確認(rèn)手動(dòng)脈沖發(fā)生器是否正常。2. 更換存儲(chǔ)板 |
3 | 機(jī)床不能回機(jī)床參考點(diǎn) | 檢查參數(shù)534,最好在200~500之間 | 1) 把機(jī)床移動(dòng)至坐標(biāo)的中間位置再試試。2) 更換電機(jī)位置編碼器 |
4 | 機(jī)床工作三小時(shí),X軸發(fā)現(xiàn)振動(dòng)聲音 | 在顯示器屏幕上沒有報(bào)警,是由參數(shù)設(shè)置不正確而引起的 | 1)、修改8103#2=0→1 2)、修改8121=120→100 |
5 | 進(jìn)給軸低速運(yùn)行時(shí),有爬行現(xiàn)象 | 調(diào)整參數(shù) | 1) 調(diào)整伺服增益參數(shù); 2) 調(diào)整電機(jī)的負(fù)載慣量化。 |
6 | 機(jī)床回參考點(diǎn)時(shí),每次返回參考點(diǎn)時(shí)的位置都不一樣 | 調(diào)整參數(shù) | 重新計(jì)算并調(diào)整參考計(jì)數(shù)容量的值,即參數(shù)4號(hào)~7號(hào)或者參數(shù)570~573的值 |
7 | 切削螺紋時(shí),亂扣 | 更換了位置編碼器和主軸伺服放大器及存儲(chǔ)板都無(wú)效時(shí) | 參數(shù)49號(hào)設(shè)定不對(duì),修改參數(shù)49#6由0→1。 |
8 | 不能進(jìn)行螺紋切削 | 位置編碼器反饋信號(hào)線路 | 1) 更換主軸位置編碼器;2) 修改參數(shù); |
9 | 在單脈沖方式下,給機(jī)床1μ指令,實(shí)際走30μ的距離。 | 參數(shù)問(wèn)題 | 參數(shù)8103設(shè)定錯(cuò)誤,修改8103#5由1→0 |
10 | 車床:用MX不能輸入刀偏量 | 未設(shè)參數(shù) |
參數(shù)10#7位設(shè)1 |
11 | X、Y軸加工圓度超差 | 沒有報(bào)警 | 調(diào)整參數(shù):1)伺服的增益:要求兩軸一致。2)伺服控制參數(shù):見伺服參數(shù)說(shuō)明書。3)加反向間隙補(bǔ)償。 |
12 | 輪轂加工車床,當(dāng)高節(jié)奏地加工輪轂時(shí),經(jīng)常出現(xiàn)電源單元和主軸伺服單元的模塊嚴(yán)重?zé)龤?/td> | 由于主軸頻繁高低速啟動(dòng) | 更換電源控制單元和主軸伺服控制單元的功率驅(qū)動(dòng)模塊。并用A50L-0001-0303替換以前使用的功率模塊。 |
13 | 立式加工中心,按急停,Z軸往下下降2mm | Z軸電機(jī)的制動(dòng)器回路處理不妥 | 1) 按伺服的說(shuō)明書,正確地設(shè)計(jì)Z軸的制動(dòng)器回路;2) 檢查參數(shù)8X05#6=1、8X83=200左右。 |
14 | 加工中心:Z軸運(yùn)動(dòng)時(shí)產(chǎn)生振動(dòng),并且通過(guò)交換印刷板實(shí)驗(yàn)確認(rèn)Z軸控制單元及電機(jī)正常 | 參數(shù)設(shè)置而引起的故障 | 1)調(diào)整參數(shù)517。2)檢查并調(diào)整8300至8400之間的參數(shù)。 |
15 | X軸加工一段時(shí)間后,X軸坐標(biāo)發(fā)生偏移 | 如果更換電機(jī)編碼器無(wú)效,應(yīng)屬機(jī)械故障 | 1) 更換電機(jī)編碼器,無(wú)效。2) 檢查并調(diào)整絲桿與電機(jī)之間的聯(lián)軸節(jié)。 |
16 | 主軸低速不穩(wěn),而且不能準(zhǔn)停 | 反饋信號(hào)不好 | 1) 檢查確認(rèn)主軸電機(jī)反饋信號(hào)插頭是否松動(dòng)。2)更換主軸電機(jī)編碼器。3)更換定位用的磁傳感器。 |
17 | 當(dāng)使用模擬主軸時(shí),模擬電壓沒有輸出 | 1) 主板上是否有87103芯片。2) 檢查參數(shù)0539~542的數(shù)值或者重新計(jì)算和設(shè)定主軸箱的齒輪比。3) 更換主板。 | |
18 | 控制系統(tǒng)在運(yùn)行模擬主軸時(shí),沒有模擬電壓的輸出 | 模擬電壓的輸出回路有故障或參數(shù)有問(wèn)題 | 1) 請(qǐng)確認(rèn)SSTP*=1,即G120#6=1 2)設(shè)定模擬電壓10V時(shí)所對(duì)應(yīng)的最高轉(zhuǎn)速成的參數(shù),例如:對(duì)于T系列,設(shè)定PRM540=6000 3)在AUTO或MDI方式下,輸入S指令,就可以用萬(wàn)用表在M12或M26端口上測(cè)< 提交
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