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應(yīng)用設(shè)計(jì)

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艾默生TD3300變頻器在表面處理生產(chǎn)線中的應(yīng)用

艾默生TD3300變頻器在表面處理生產(chǎn)線中的應(yīng)用

2012/1/18 9:30:17

1 引言     表面處理生產(chǎn)線是對(duì)布匹、廣告紙等材料表面涂一層特殊的化學(xué)材料的過程,是個(gè)張力控制過程。本方案采用速度模式下的張力閉環(huán)控制,為矢量變頻器普通速度模式下作pid閉環(huán)控制,頻率指令由pid輸出調(diào)節(jié)量和同步匹配指令疊加構(gòu)成,在此方案中,避免了因轉(zhuǎn)矩變化范圍過大而無法控制的局面,同時(shí),由于頻率指令由同步匹配指令和pid調(diào)節(jié)輸出疊加,可以減少pid的調(diào)節(jié)量。實(shí)踐證明,本方案是成功的。

2 初始方案介紹     表面處理生產(chǎn)線是對(duì)布匹、廣告紙等材料表面涂一層特殊的化學(xué)材料的過程,整條生產(chǎn)線使用的都是艾默生的td3000系列變頻器,在生產(chǎn)線的最后環(huán)節(jié)收卷-,使用的是艾默生td3300變頻器。生產(chǎn)線的后半段環(huán)節(jié)工藝圖(牽引三和收卷一、二)如圖1所示。

            圖1 表面處理生產(chǎn)線示意圖

(1)牽引三的變頻器為td3000 5.5kw,控制4kw電機(jī),減速比為35,牽引輥為300mm; (2)收卷一、二為td3300 11kw變頻器,控制11kw電機(jī),電機(jī)額定轉(zhuǎn)矩為70n.m,ie=24.8a,兩臺(tái)收卷電機(jī)輪流工作。 (3)收卷?xiàng)l件      卷徑變化范圍:216~1500mm;      張力變化:200n~1800n;      減速比:43。      按照以上要求,計(jì)算出收卷時(shí)需要最小轉(zhuǎn)矩為:      tmin =dmin×fmin/(i×1000)      =216×200÷43÷1000=1      變頻器輸出轉(zhuǎn)矩為:1/70=1.45%      最大時(shí)變頻器輸出轉(zhuǎn)矩與額定轉(zhuǎn)矩之比為:      tmax=dmax×fmax/i/tn=89.7%;     按照計(jì)算出來的轉(zhuǎn)矩變化,范圍大,而且在最小轉(zhuǎn)矩時(shí),所需轉(zhuǎn)矩太小,而td3300變頻器,作開環(huán)張力控制時(shí),實(shí)際上是轉(zhuǎn)矩控制,轉(zhuǎn)矩控制的精度比矢量變頻器的速度控制要低得多,對(duì)變頻器要求轉(zhuǎn)矩最小輸出達(dá)到10%以上,而且要求tmax/tmin最好小于7,從這一方面考慮,使用開環(huán)張力控制很難實(shí)現(xiàn)這種工況下的控制。綜合分析現(xiàn)場(chǎng)的工況,因無法實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)矩控制,由于還裝有一個(gè)張力傳感器,可以考慮作速度模式下的張力閉環(huán)控制。 3 方案修改

(1)修改后的方案圖      修改后的方案如圖2所示。

            圖2 修改后的方案

    速度模式下的張力閉環(huán)控制,為矢量變頻器普通速度模式下作pid閉環(huán)控制,頻率指令由pid輸出調(diào)節(jié)量和同步匹配指令疊加構(gòu)成,在此方案中,避免了因轉(zhuǎn)矩變化范圍過大而無法控制的局面,同時(shí),由于頻率指令由同步匹配指令和pid調(diào)節(jié)輸出疊加,可以減少pid的調(diào)節(jié)量。 (2)同步匹配頻率指令的計(jì)算方程式      f=(v×p×i)/(d×π)      v —材料線速度;      p —電機(jī)極對(duì)數(shù);      i —機(jī)械傳動(dòng)比;      d —卷筒的卷徑。 (3)變頻器的運(yùn)行頻率      f1=f+δf      δf—pid調(diào)節(jié)輸出量。 (4)卷徑計(jì)算:厚度積分法     根據(jù)材料的厚度按照卷筒旋轉(zhuǎn)的圈數(shù)進(jìn)行卷徑累加(收卷)或遞減(放卷),因每層只有一圈,設(shè)定每層圈數(shù)為1,計(jì)圈的方法通過編碼器(pg)獲得,材料變化時(shí),通過總線通訊由觸摸屏直接修改材料厚度參數(shù)。 (5)線速度信號(hào)      通過前級(jí)牽引艾默生td3000變頻器的ao1模擬端子輸出信號(hào)給艾默生td3300變頻器的ai2模擬輸入端子,調(diào)整ao1的增益和零偏,保證模擬量和線速度的對(duì)應(yīng)關(guān)系。 4 調(diào)試過程 按照系統(tǒng)設(shè)計(jì)接線完畢后,開始調(diào)試過程。

(1)張力反饋裝置的調(diào)整      測(cè)試張力傳感器的曲線,在調(diào)整之前,其傳感器的輸出范圍0~2v,對(duì)應(yīng)張力為0~2000n,考慮到其變化范圍太小,不好控制,聯(lián)系三菱公司的技術(shù)人員對(duì)傳感器做了一定的調(diào)整。主要是擴(kuò)大輸出范圍為0~10v對(duì)應(yīng)0~2000n。 (2)速度信號(hào)一致性的調(diào)整             計(jì)算最大線速度:             lmax =n×d×π/(i×60)             =1470×0.3×3.14/(35×60)=40m/s             艾默生td3300變頻器設(shè)置:             fc.03=40 m/s 最大線速度             艾默生td3000變頻器設(shè)置:             f6.08=0 運(yùn)行頻率輸出;             f6.10=-1.00% ao1零偏;             f6.11=1.1 ao1增益。     適當(dāng)調(diào)整艾默生td3000變頻器的ao1輸出零偏和增益,保證艾默生td3000變頻器運(yùn)行在50hz時(shí),其ao1端子輸出為20ma,通過艾默生td3300變頻器ai2顯示為10v,在零頻運(yùn)行時(shí),艾默生td3300顯示0v。由于考慮到系統(tǒng)需要進(jìn)行點(diǎn)動(dòng)控制(此時(shí)td3000不運(yùn)行,只運(yùn)行收卷變頻器),設(shè)置ao1輸出偏移-1.0%,使得在牽引三不運(yùn)行的情況下,能保證收卷有較小的線速度輸入,在全線啟動(dòng)前進(jìn)行點(diǎn)動(dòng)控制,將多余的布先卷起來。

(3)電機(jī)參數(shù)的自學(xué)習(xí)     系統(tǒng)中牽引、收卷變頻器都為高性能的矢量控制變頻器,為保證系統(tǒng)的控制精度和性能,在正常使用之前,要求要進(jìn)行電機(jī)參數(shù)的自辨識(shí),在做參數(shù)自辨識(shí)時(shí),將電機(jī)所帶的減速箱脫離。自辨識(shí)前電機(jī)參數(shù)設(shè)定如表1所示。

在設(shè)定完電機(jī)參數(shù)后,設(shè)定f1.09=1,f1.10=1進(jìn)行調(diào)諧,調(diào)諧結(jié)果如表2所示。

 f1.16/f1.03=35.8%,在范圍30%~50%以內(nèi),調(diào)諧結(jié)果正常。

(4)其他參數(shù)的設(shè)定      根據(jù)系統(tǒng)的方案,設(shè)定的參數(shù)如表(3~6)所示?;緟?shù)設(shè)定如表3所示。

    設(shè)置加減速時(shí)間為1s,保證收卷變頻器能夠快速響應(yīng),及時(shí)跟蹤牽引變頻器的輸出。同時(shí),設(shè)置牽引艾默生td3000變頻器的加減速時(shí)間為120s,使其變化比較緩慢,保證系統(tǒng)在加減速過程中的穩(wěn)定性。張力控制參數(shù)設(shè)定如表4所示。

    變頻器工作在速度模式下的張力閉環(huán)控制,張力設(shè)定通過參數(shù)數(shù)字設(shè)定,也可以通過總線通訊由觸摸屏直接修改此參數(shù)值。卷徑來源采用厚度積分法,材料厚度為0.18mm,在后期根據(jù)材料的變化,再通過觸摸屏修改此參數(shù)。過程pid控制參數(shù)如表5所示。

            通訊參數(shù)如表6所示

    整個(gè)系統(tǒng)通過總線通訊控制,變頻器的起停信號(hào)、收卷之前的變頻器的頻率給定都由觸摸屏設(shè)定,ppo模式選擇為3。

(5)系統(tǒng)調(diào)試      在調(diào)試過程中,主要出現(xiàn)了兩個(gè)問題,困擾了很長時(shí)間: ● 設(shè)置參數(shù)后,在運(yùn)行過程中,每隔一段時(shí)間(大約3min)就出現(xiàn)一次很大的波動(dòng),張力值設(shè)定由穩(wěn)定的4v跳到在0v~10v之間波動(dòng)。首先懷疑的是pi參數(shù)沒有調(diào)整好,反復(fù)地修改兩組pi參數(shù),包括采樣時(shí)間ti、偏差極限,效果都不明顯,無法解決問題。接下來懷疑設(shè)備的機(jī)械問題,和信遠(yuǎn)的朱工一起檢查設(shè)備的機(jī)械情況,看是否有機(jī)械上面的原因,導(dǎo)致運(yùn)行過程中出現(xiàn)周期性的波動(dòng),結(jié)果也是一無所獲。后直接將采樣時(shí)間設(shè)定為0,再次運(yùn)行時(shí),周期性的波動(dòng)完全消除,觀察了30min,系統(tǒng)都能穩(wěn)定運(yùn)行,證實(shí)此問題已經(jīng)解決。設(shè)置為0代表的是實(shí)時(shí)采樣,系統(tǒng)響應(yīng)的速度更快。 ● 在低速運(yùn)行正常后,一到大卷徑高速階段,就出現(xiàn)了收卷跟不上牽引的情況,導(dǎo)致材料松下來。出現(xiàn)這一情況時(shí),重點(diǎn)檢查了張力反饋、收卷變頻器的參數(shù)設(shè)定,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)矩限定設(shè)置為8%了,將此參數(shù)改為100%后正常。轉(zhuǎn)矩限定設(shè)定為10%,那么在變頻器運(yùn)行到大卷徑高速段后,出現(xiàn)變頻器輸出轉(zhuǎn)矩到達(dá)限定值,無法滿足負(fù)載轉(zhuǎn)矩的需求,因而出現(xiàn)轉(zhuǎn)速跟蹤不上。而設(shè)定這一參數(shù)的原因是在開始試機(jī)時(shí),為防止將布匹拉斷,而實(shí)際的輸出轉(zhuǎn)矩基本在5%以下,因而設(shè)定轉(zhuǎn)矩限定為10

 5 結(jié)束語     通過這一次的td3300調(diào)試,對(duì)艾默生td3300變頻器各種控制的原理和調(diào)試方法有了一個(gè)深刻的認(rèn)識(shí),對(duì)自己技術(shù)水平的提高起了很大的作用,同樣也對(duì)今后的調(diào)試工作有一個(gè)很好的指導(dǎo)作用。本方案在實(shí)際應(yīng)用中取得了成功,為類似過程控制提供有益的經(jīng)驗(yàn)。

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王靜
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