高壓變頻器維修技術分析案例
隨著變頻調速技術的深入研究,高壓變頻器作為電機節(jié)能和調速裝置被廣泛應用于冶金、電力、供水、石油、化工、煤炭等領域,并取得企業(yè)界的高度認可。高壓變頻器的研發(fā)有著共同的特征,主回路拓撲結構采用高-低-高型、低-高型、還有高-高型3種,輸入側采用中性點不接地的多副邊移相變壓器,通常為18副邊輸出,36路脈沖整流,按照電流源型和電壓源型進行分類,中間引入直流電感或電容濾波環(huán)節(jié),功率單元模塊為4個一組,分別輸出波形的正負兩個周期。觸發(fā)采用高速PWM系統(tǒng)控制技術,與普通PWM不同的是施加在電機端子上的電壓是由較小幅度的電壓疊加而成,這樣得到兩個方面的優(yōu)點,電機的絕緣保護和電機電流質量的明顯提高。串聯(lián)波形疊加輸出,采用中性點漂移技術,故障時可切換到旁路控制使用技術,維護全系統(tǒng)持續(xù)輸出。 故障排除和檢修案例分析: 1、接地故障Input Ground & Output Ground: 故障原因:輸入側三相有故障現(xiàn)象,輸出線路故障,系統(tǒng)控制模式異常。 措施:用多通道數(shù)字示波器分別測量接口板上的檢查點是否平衡,正常時應有三路3.8~4.2V電壓輸入。斷開變頻器輸出電纜,測量輸出系統(tǒng)接口板上的電壓應平衡,用兆歐表測量電纜絕緣,切勿將表直接測量變頻器的輸出而燒壞儀表,同時檢查輸出側電纜是否有劃痕。 2、負載運行中報過壓 Over Voltage,電流升不上去: 故障原因:系統(tǒng)過壓,輸出感抗過大。 措施:減小系統(tǒng)輸入磁通給定值,將100%磁通降到90%左右,將磁通比例降低。電機限幅菜單應為90%是否有改動,電機跳閘電壓設定不當。計算選擇合適感抗值可以電流達到額定值,并可以提高系統(tǒng)的功率因數(shù),降低諧波產生。 3、電機過載故障Motor Overload: 故障原因:電機運行環(huán)境通風差,功率模塊異常保護,電機過載超出設定時間。 措施:選擇合適的電機負載,同時加強通風,使變頻器的內部溫度符合使用溫度。保證電機溫度不超過允許保護溫度,功率模塊保護元件性能失效,臨界點保護誤動作。 4、轉矩限幅 In Torque limit: 原因:系統(tǒng)轉矩給定超過輸出轉矩,輸出電能超過系統(tǒng)最大功率。轉矩限幅的速度反饋時間超過1分鐘。 措施:修改系統(tǒng)程序,減小負載轉矩給定不超過系統(tǒng)最大輸出功率,減少系統(tǒng)諧波干擾。 5、開關電源故障 Switch Power Supply: 原因:供電輸出異常,±12V輸出穩(wěn)壓管擊穿。開關振蕩電路異常。 措施:檢查電源輸出5V到主控板的電壓,查看輸出電容是否短路,風扇內部有無短路或卡死,開關輸出整流二極管有無擊穿現(xiàn)象,穩(wěn)壓電阻是否開路。更換開關振蕩芯片,電路板有無燒壞斷線現(xiàn)象,電路板和外殼的絕緣隔離是否有小孔擊穿現(xiàn)象。系統(tǒng)故障檢測線路有無開路。 6、IGBT故障 IGBT OOS: 原因:模塊和驅動電路故障。 措施:測量IGBTQ1~Q4 集射之間有無短路,4路驅動光耦輸出封鎖電壓應平衡,用示波器檢查CMOS門極驅動板波形。穩(wěn)壓鉗位電路是否正常。 7、電容分壓故障 Cap Share: 原因:電容故障。 措施:查看電容兩端電壓一般450V的電容電壓要保持再425V以上,電容方向是否裝反,容量是否降低,濾波上下兩個電容電壓應相同,如有上述情況,應測量容量或更換電容,強制運行會致使電容炸毀,功率模塊對地電位增加或降低,引起模塊上電時拉弧,輸出異常,損害模塊。 8、變頻器損耗過大 Excessive Drive losses: 原因:變頻器功耗過大,功率模塊運行異常,輸入、輸出電壓電流檢測比值誤差過高。 措施:斷開高壓開關,放電掛接地線后等待功率單元放電時間5分鐘后,檢查輸入CT和衰減電阻,發(fā)現(xiàn)CT接線錯誤或比值誤差過高應更換CT,通常在25%的運行負載下的系統(tǒng)效率應在95%以上。 9、單元旁路應答故障 Cell Bypass Acknowledge 原因:旁路主控CPU向旁路單元發(fā)命令時,旁路單元不執(zhí)行命令。 措施:檢查旁路輸出IC光耦比較器輸出信號是否正常,測量比較器輸出電壓信號。如異應更換比較器和光耦。旁路雙絞線插頭插接是否斷線,絕緣是否良好,電源直流系統(tǒng)輸出整流器有無燒壞,參數(shù)旁路使能功能應打開,實現(xiàn)閉環(huán)控制模式。 案例分析: 一臺中壓6600V /2500KVA的在客戶現(xiàn)場運行時系統(tǒng)升不到滿載額定電流控制,系統(tǒng)電壓正常,只要在80%的電流運行下系統(tǒng)就報過流故障,現(xiàn)場工程師分別將OC參數(shù)加大,然后更換系統(tǒng)檢測板和輸入輸出CT霍爾CT以及檢測電阻,都無濟于事,造成現(xiàn)場設備停機。 原因分析:系統(tǒng)過流應在額定電流的150%下運行1分鐘,而現(xiàn)在變頻器沒有到額定負載輸出的情況下上升后就突然過流,不能正常運行。理論上系統(tǒng)運行時出現(xiàn)缺相過流報警跳閘情況時系統(tǒng)就無法再次啟動運行,目前情況相反?,F(xiàn)場工程師將與之相關的元器件更換后無法將問題消除。 措施:綜上所述,電流升不上去所引起的過流故障,更換檢測元件后不能解決問題,經深度檢查后發(fā)現(xiàn)變壓器的噪音有些大,已超過85 分貝以上,系統(tǒng)的溫度也持高不下,停機后再次測量發(fā)現(xiàn)變壓器穿心螺桿到地的絕緣電阻超過行業(yè)規(guī)定的歐姆值,變壓器下方對外殼間的絕緣板被壓壞,變壓器對地共模電壓增大,產生渦流,致使變壓器內部的損耗過大,發(fā)熱嚴重,更換變壓器對地的絕緣板,將變壓器內部發(fā)熱的風道重新改善加強,送電系統(tǒng)運行正常。
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