臺(tái)達(dá)PLC在節(jié)能燈老煉機(jī)國(guó)產(chǎn)化改造中的應(yīng)用
1前言
建廠初期,從德國(guó)High-Lux進(jìn)口了兩條節(jié)能燈生產(chǎn)線,計(jì)劃進(jìn)軍我國(guó)節(jié)能燈的高端市場(chǎng)。但從調(diào)試階段開(kāi)始我方人員就意識(shí)到,這兩條進(jìn)口生產(chǎn)線并不是我們想象的那樣先進(jìn),雖經(jīng)我方人員不懈努力調(diào)試成功,但隨后在正常使用階段,生產(chǎn)線本身的設(shè)計(jì)缺陷日益突出。為了能夠使這兩條生產(chǎn)線能夠切實(shí)生產(chǎn)出高質(zhì)量的節(jié)能燈,本著“吸其精華,棄其糟粕”的原則,我們對(duì)節(jié)能燈生產(chǎn)線進(jìn)行了一場(chǎng)大規(guī)模的國(guó)產(chǎn)化改造。本文論述的老煉機(jī)電氣部分改造就是生產(chǎn)線國(guó)產(chǎn)化改造的一部分。
2問(wèn)題的提出及原因分析
(1)問(wèn)題的提出
節(jié)能燈生產(chǎn)線包括切管、成型、涂粉、烤焙、封口、排氣、老煉等主要工序,老煉機(jī)是節(jié)能燈生產(chǎn)線的燈管最后一道工序,主要承擔(dān)節(jié)能燈管的老煉任務(wù),即實(shí)現(xiàn)對(duì)節(jié)能燈管的點(diǎn)燃、接觸、色度、管壓等檢測(cè)。老煉機(jī)由大盤(pán)、小盤(pán)及電氣部分三部分組成,小盤(pán)負(fù)責(zé)對(duì)燈管施加二次高壓,從而激發(fā)燈管、點(diǎn)亮燈絲;大盤(pán)及電氣部分完成燈管的點(diǎn)燃、接觸、顏色、管壓等的檢測(cè)。大盤(pán)設(shè)有24個(gè)工位,可對(duì)24個(gè)燈管同時(shí)進(jìn)行檢測(cè),每一個(gè)工位對(duì)應(yīng)一套電路(由KL2702模塊、鎮(zhèn)流器、管壓模塊組成),完成對(duì)本工位燈管的點(diǎn)燃、管壓等的檢測(cè)。在老煉機(jī)的實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,經(jīng)常發(fā)生KL2702模塊和鎮(zhèn)流器燒壞現(xiàn)象,既造成備品備件的損耗,又增加了停機(jī)時(shí)間,直接影響正常生產(chǎn)和工序的良品率。因此,老煉機(jī)模塊及鎮(zhèn)流器燒壞問(wèn)題急待解決。
原老煉機(jī)PLC系統(tǒng)及KL2702模塊為德國(guó)倍福公司產(chǎn)品。
(2)原因分析
根據(jù)老煉機(jī)目前存在的問(wèn)題,我們通過(guò)一段時(shí)間的跟蹤,發(fā)現(xiàn)如下情況:當(dāng)老煉機(jī)剛開(kāi)機(jī)及開(kāi)機(jī)2-3小時(shí)內(nèi),不會(huì)出現(xiàn)KL2702模塊和鎮(zhèn)流器燒壞現(xiàn)象;而當(dāng)老煉機(jī)開(kāi)機(jī)時(shí)間超過(guò)3小時(shí)后,較容易出現(xiàn)系統(tǒng)故障及KL2702模塊和鎮(zhèn)流器燒壞現(xiàn)象。這樣我們得到如下結(jié)論:KL2702模塊的損壞跟環(huán)境溫度有關(guān)系。通過(guò)對(duì)周?chē)h(huán)境溫度及電氣線路的仔細(xì)分析和研究,認(rèn)定德方在電氣線路設(shè)計(jì)和模塊選型上存在缺陷。具體如下:
首先,KL2702模塊選型不恰當(dāng)。德方選用的模塊是倍福公司KL2702模塊,該模塊為2路230VAC輸出/0.3A,通過(guò)其內(nèi)部固態(tài)繼電器來(lái)控制230VAC信號(hào)的通斷,而實(shí)際輸入信號(hào)為318VAC,與選用模塊控制信號(hào)不匹配;而且,KL2702模塊較易受環(huán)境溫度影響,本地模塊數(shù)量為23塊,組合式模塊排列緊密,密度比較大,當(dāng)KL2702模塊長(zhǎng)時(shí)間工作或外部環(huán)境溫度較高時(shí),內(nèi)部溫度會(huì)更高,模塊內(nèi)部固體繼電器長(zhǎng)時(shí)間在高溫下通斷318VAC信號(hào),就容易造成模塊內(nèi)部固體繼電器或接觸不良或長(zhǎng)亮或不亮,表現(xiàn)為模塊損壞。
其次,該部分電氣線路設(shè)計(jì)不合理。當(dāng)KL2702模塊內(nèi)部固體繼電器接觸不良或其它原因造成線路電流異常情況下,線路中沒(méi)有設(shè)置保護(hù)裝置,從而導(dǎo)致鎮(zhèn)流器損壞。
電氣線路改造前結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。
圖1 老練機(jī)燈管檢測(cè)電路改造前原理圖
通過(guò)上述分析,我們認(rèn)為:要根治該現(xiàn)象,必須將控制318VAC信號(hào)通斷的KL2702模塊更掉;同時(shí)在控制線路中增加保護(hù)裝置。
3改造方案制定及實(shí)施
遵循上述思路,為降低維修成本,我們選用臺(tái)達(dá)公司PLC系統(tǒng)來(lái)替換德國(guó)倍福公司PLC系統(tǒng),制定了以下措施:
(1)用臺(tái)達(dá)公司DVP14SS211R替換德國(guó)倍福公司BK3100模塊;用臺(tái)達(dá)公司DVP08SN11R 8通道繼電器輸出模塊替換德國(guó)倍福公司KL2702模塊;用臺(tái)達(dá)公司DVP04AD-S模擬量輸入模塊替換德國(guó)倍福公司KL9150模塊;
(2)采用線圈電壓24VDC的外接觸點(diǎn)型繼電器來(lái)配合臺(tái)達(dá)公司DVP08SN11N模塊實(shí)現(xiàn)對(duì)318VAC信號(hào)頻繁通斷的控制;
(3)在電氣線路中設(shè)置0.25A保險(xiǎn)來(lái)保護(hù)鎮(zhèn)流器。
通過(guò)采用臺(tái)達(dá)公司PLC系統(tǒng)及加裝外部觸點(diǎn)型繼電器和設(shè)置保險(xiǎn)等手段,我們完成了對(duì)老煉機(jī)電氣部分的國(guó)產(chǎn)化改造。 改造后原理圖如圖2所示。
圖2 老練機(jī)燈管檢測(cè)電路改造后原理圖
我們用一周的時(shí)間完成了對(duì)老練機(jī)的改造,經(jīng)過(guò)一年來(lái)的生產(chǎn)檢驗(yàn),老練機(jī)沒(méi)有再出現(xiàn)模塊燒壞和鎮(zhèn)流器燒壞現(xiàn)象,運(yùn)行穩(wěn)定可靠,維護(hù)簡(jiǎn)便,維修容易,維修成本極低,且從根本上杜絕了模塊和鎮(zhèn)流器的消耗問(wèn)題。改造方案取得了良好效果,大大減少了停機(jī)時(shí)間,開(kāi)機(jī)率大幅度的提高,節(jié)約了備品備件,為節(jié)能燈全自動(dòng)化的生產(chǎn)線的連續(xù)化大生產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
4經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析
(1)經(jīng)濟(jì)效益分析
改造所需費(fèi)用:DVP14SS211R模塊470元,DVPPF01-S模塊950元,DVP08SN11N模塊180元?4,DVP08SN11R模塊240元?5,DVP04AD-S模塊570元?2, 合計(jì)4480元. 按德國(guó)倍福KL2702模塊1650元/個(gè)、每月按損壞4個(gè)計(jì)算,每年損壞48個(gè),共計(jì)消耗資金1650?48=79200元/年;進(jìn)口鎮(zhèn)流器400元/個(gè), 每月按損壞3個(gè)計(jì)算,每年損壞36個(gè),共計(jì)消耗400?36=14400元/年。
生產(chǎn)線共有兩臺(tái)老煉機(jī),僅進(jìn)口KL2702模塊和進(jìn)口鎮(zhèn)流器消耗一項(xiàng),每年就可節(jié)約資金79200?2 14400?2=111600元。 從上述分析可以看出,利用4480元的一次性微小投入,換來(lái)每年111600元的費(fèi)用節(jié)約,經(jīng)濟(jì)效益是非??捎^的。
(2)社會(huì)效益分析
本次改造是我公司利用現(xiàn)有技術(shù)人員對(duì)進(jìn)口設(shè)備進(jìn)行的又一次國(guó)產(chǎn)化改造,它不但解決了節(jié)能燈生產(chǎn)線老煉機(jī)電氣部分模塊及鎮(zhèn)流器容易損壞的問(wèn)題,而且改造實(shí)施后,大大減少了老煉機(jī)的故障率,有效提高了開(kāi)機(jī)時(shí)間,并且從一定程度上預(yù)防了含汞燈管破碎,從而降低了空氣中汞蒸汽含量對(duì)環(huán)境的污染,保護(hù)了社會(huì)環(huán)境和員工的身體健康。 從上述分析可以看出,對(duì)老煉機(jī)電氣部分的國(guó)產(chǎn)化改造是我們完全依靠自身力量對(duì)進(jìn)口機(jī)設(shè)備的一次革新改造,它的改造成功不但克服了進(jìn)口設(shè)備的設(shè)計(jì)缺陷,而且為我們帶來(lái)了極大的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益。
作者簡(jiǎn)介
郭棟 男 電氣工程師,現(xiàn)擔(dān)任安陽(yáng)艾爾旺新能源環(huán)境有限公司電氣自控部部長(zhǎng)。
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