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降低大鶴管自動(dòng)計(jì)量裝車系統(tǒng)設(shè)備故障率

降低大鶴管自動(dòng)計(jì)量裝車系統(tǒng)設(shè)備故障率

2016/9/8 13:29:33

大鶴管自動(dòng)計(jì)量裝車系統(tǒng)投入使用后,公司汽油年出廠能力達(dá)到200萬(wàn)噸,柴油年出廠能力將達(dá)到200萬(wàn)噸。儲(chǔ)運(yùn)廠的大鶴管自動(dòng)裝車系統(tǒng)采用可編程控制器(簡(jiǎn)稱PLC),既能采集控制開(kāi)關(guān)量,又能采集控制模擬量、數(shù)字量,同時(shí)實(shí)現(xiàn)邏輯運(yùn)算、過(guò)程控制、聯(lián)鎖保護(hù)、定時(shí)、計(jì)數(shù)、算術(shù)運(yùn)算等功能,具有調(diào)試維護(hù)方便、穩(wěn)定性高、抗干擾能力強(qiáng)及可靠性高等優(yōu)點(diǎn)。而且還大大減少了操作人員和維護(hù)人員的工作量,實(shí)現(xiàn)了油品儲(chǔ)運(yùn)向自動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化、智能化過(guò)渡的要求。所以確保設(shè)備長(zhǎng)周期,安全平穩(wěn)的運(yùn)行是此次開(kāi)展攻關(guān)任務(wù)的當(dāng)務(wù)之急。

  1 大鶴管裝車系統(tǒng)現(xiàn)狀調(diào)查

  通過(guò)收集全年儀表交接班和工作票記錄,從篩選出來(lái)火車工段的所有儀表控制系統(tǒng)的200次故障中,進(jìn)行歸類統(tǒng)計(jì),從裝車付油聯(lián)鎖、鶴管運(yùn)動(dòng)聯(lián)鎖、油品選擇閥聯(lián)鎖、收油斗運(yùn)動(dòng)聯(lián)鎖、爬車啟動(dòng)聯(lián)鎖五個(gè)聯(lián)鎖條件中歸納故障原因。根據(jù)故障原因的類型,列出主要故障原因統(tǒng)計(jì)如下表:

  表一 主要故障原因統(tǒng)計(jì)表

  根據(jù)大鶴管控制系統(tǒng)主要故障原因統(tǒng)計(jì)表,繪制出裝車系統(tǒng)主要故障原因排列圖一如下:

  圖一 主要故障原因排列圖

  從排列圖可以看出,主要故障原因是“溢油保護(hù)器無(wú)回訊”和“觸摸屏故障”。

  2 確定攻關(guān)目標(biāo)值

  2.1 目標(biāo)值:根據(jù)大鶴管裝車計(jì)量系統(tǒng)的故障次數(shù)統(tǒng)計(jì),故障次數(shù)為200次,根據(jù)具體情況確定降低故障此時(shí)為50次,降低故障率為25%。

  2.2 目標(biāo)值可行性分析

  (1)攻關(guān)小組成員具有大專以上學(xué)歷的占77%,具有很好的專業(yè)知識(shí);從事本職工作10年以上的占89%,具有很強(qiáng)的業(yè)務(wù)水平。

  (2)此次活動(dòng),分廠非常重視,各有關(guān)處室也在資金及技術(shù)上給予大力的支持和技術(shù)上的幫助。

  為此:攻關(guān)小組成員認(rèn)為,將大鶴管裝車計(jì)量控制系統(tǒng)的故障由活動(dòng)前的200次降低為50次的目標(biāo)是可行的。

  圖二 控制系統(tǒng)降低故障率圖

  3 設(shè)備故障原因分析

  應(yīng)用因果圖分析:2015年1月,攻關(guān)小組全體成員,針對(duì)大鶴管裝車控制系統(tǒng)的故障問(wèn)題進(jìn)行了討論。小組成員結(jié)合表一控制系統(tǒng)主要故障原因構(gòu)成,應(yīng)用因果圖分析,見(jiàn)圖三。

  圖三 控制系統(tǒng)故障的因果分析圖

  根據(jù)圖三分析的末梢原因共12項(xiàng),運(yùn)用到儀表維護(hù)中,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀察、檢查和試驗(yàn),得出有些故障原因在平時(shí)維護(hù)中即時(shí)可解決,這些原因并不是主因,下面對(duì)末端因素逐條進(jìn)行確認(rèn),找出“大鶴管控制系統(tǒng)故障”的主要原因。

  4確定主要原因

  攻關(guān)小組成員通過(guò)對(duì)圖三收集的資料在小組會(huì)議上進(jìn)行了分析,并確認(rèn)了控制系統(tǒng)故障率的5項(xiàng)末端因素是影響控制系統(tǒng)故障率較高的主要因素。現(xiàn)將分析過(guò)程敘述如下:

 ?。?)維護(hù)經(jīng)驗(yàn)不足,新員工較多

  小組成員提出,由于儀表維護(hù)人員流動(dòng)頻繁,使得各崗位人員不斷進(jìn)行調(diào)整,雖然這些人員都經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并考試合格后頂崗操作,但由于這些工人頂崗操作時(shí)間短,維護(hù)經(jīng)驗(yàn)不足,在實(shí)際儀表維護(hù)過(guò)程中,經(jīng)常出現(xiàn)裝車付油聯(lián)鎖、鶴管運(yùn)動(dòng)聯(lián)鎖、油品選擇閥聯(lián)鎖、收油斗運(yùn)動(dòng)聯(lián)鎖、爬車啟動(dòng)聯(lián)鎖五個(gè)聯(lián)鎖條件不清楚,導(dǎo)致大鶴管火車裝車系統(tǒng)故障率增加。

 ?。?)爬車系統(tǒng)故障

  爬車動(dòng)作時(shí)必須滿足鶴管上限位,油斗下限位,鶴管無(wú)動(dòng)作,油斗無(wú)動(dòng)作。如果沒(méi)有工作回訊,15秒后復(fù)位按鍵。前進(jìn)后退過(guò)程中遇到限位停止動(dòng)作。后退時(shí)可自動(dòng)走停爬車系統(tǒng)的故障,多數(shù)都是由于回訊不到位引起的。

  (3)電液閥故障

  首先介紹一下電液閥的原理,電液閥工作原理示意圖如下:

  入口電磁閥(常開(kāi))      出口電磁閥(常閉)

  圖四 電液閥的原理圖

  電液閥是由主閥和兩個(gè)電磁閥組成。主閥響應(yīng)速度控制裝置是兩個(gè)小球閥,安裝于每個(gè)電磁閥和相應(yīng)的入口閥或出口閥之間。調(diào)整這些控制裝置(小球閥)以控制流入和流出膜片上方介質(zhì)的流量,以達(dá)到主閥開(kāi)/關(guān)速度能基于使用介質(zhì)的粘度及壓力調(diào)整的目的。經(jīng)組員統(tǒng)計(jì),電液閥故障多數(shù)是由于入口或出口電磁閥不帶電引起的。

 ?。?)通訊電纜接觸不良,電源保險(xiǎn)松動(dòng)

  在小組分析會(huì)上,工程師提出,觸摸屏故障現(xiàn)象有兩個(gè),其一,系統(tǒng)啟動(dòng)后,PT觸屏不能進(jìn)行控制或輸入、輸出,域顯示為“#####”,原因是觸摸屏與plc之間的通訊有問(wèn)題,電纜接觸不良。其二,系統(tǒng)啟動(dòng)后PT觸屏不亮,經(jīng)盧燕現(xiàn)場(chǎng)處理分析,觸屏24VDC電源沒(méi)有供上,電源保險(xiǎn)松動(dòng)。

 ?。?)溢油保護(hù)器連接電纜斷,電源保險(xiǎn)絲燒斷

  小組成員班長(zhǎng)提出,大鶴管裝車的溢油探頭的螺旋線在火車撞車時(shí)容易被掛到附近的附件上被拉斷,進(jìn)入冬季氣溫較低,螺旋線護(hù)套較硬也容易抻壞,有時(shí)出現(xiàn)短路,電源保險(xiǎn)被燒壞。

 ?。?)未按操作規(guī)程執(zhí)行,探頭與連接板距離過(guò)大

  小組成員技師提出,個(gè)別值班人員在處理儀表故障時(shí)未按操作規(guī)程執(zhí)行,鶴管的上、下限位開(kāi)關(guān)及收油斗的上、下限位開(kāi)關(guān)調(diào)整的距離過(guò)大,檢測(cè)不到信號(hào)。

  (7)靜電接地板接觸不良

  技術(shù)組長(zhǎng)提出通過(guò)傳感型靜電接地夾,可以自動(dòng)檢測(cè)整個(gè)靜電接地回路的電阻值。如果電阻超過(guò)規(guī)定值后自動(dòng)發(fā)出聲音和燈光報(bào)警,并能同時(shí)向第三方系統(tǒng)提供相應(yīng)的信號(hào)。例如:與微機(jī)發(fā)油系統(tǒng)相連,當(dāng)接地不良時(shí),微機(jī)發(fā)油系統(tǒng)根據(jù)信號(hào)做出關(guān)閥、關(guān)泵等動(dòng)作,直至靜電接地有效連接。

 ?。?)攝像系統(tǒng)無(wú)信號(hào)

  攝像系統(tǒng)由攝像頭和監(jiān)視器兩部分構(gòu)成,攝像頭安裝在現(xiàn)場(chǎng),監(jiān)視器安裝在防爆操作臺(tái)內(nèi),每個(gè)鶴位安裝1臺(tái),監(jiān)視點(diǎn)為大鶴管下方火車罐車與下一節(jié)火車罐車連接處,其功能是在控制室內(nèi)可監(jiān)視到爬車后退時(shí)的移動(dòng)位置,便于操作人員對(duì)爬車移動(dòng)時(shí)的控制操作。有小組成員提出攝像系統(tǒng)經(jīng)常無(wú)信號(hào)。

  5 制定對(duì)策表

  主要問(wèn)題措施目標(biāo)負(fù)責(zé)人

  溢油保護(hù)器無(wú)回訊更換為特制耐低溫的電纜降低維護(hù)量組員

  觸摸屏故障重新裝機(jī) 緊固通訊電纜提高觸摸屏的使用壽命組員

  爬車系統(tǒng)故障增加聯(lián)鎖保護(hù)提高火車裝車效率組員

  電液閥故障增加伴熱及回路故障排除減少故障率組員

  維護(hù)經(jīng)驗(yàn)不足,新員工較多進(jìn)行培訓(xùn)提高操作準(zhǔn)確率組員

  表二 對(duì)策表

  6 實(shí)施對(duì)策

  (1)解決溢油保護(hù)器無(wú)回訊問(wèn)題,降低維護(hù)量

  對(duì)于火車裝油棧橋來(lái)講系統(tǒng)的安全性和可靠性是最重要的問(wèn)題之一,必須得到有效保證。本系統(tǒng)采取如下措施保證系統(tǒng)的可靠性,位置傳感器選擇德國(guó)圖爾克產(chǎn)品;電源、中間繼電器、操作開(kāi)關(guān)等都選擇進(jìn)口名牌產(chǎn)品,系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)安裝的儀表設(shè)備及控制室安裝的儀表設(shè)備全部為本安或達(dá)到1區(qū)防爆標(biāo)準(zhǔn)。

  現(xiàn)場(chǎng)溢油保護(hù)器更換為經(jīng)過(guò)在寒冷地區(qū)運(yùn)行的產(chǎn)品,低溫指標(biāo)-40℃, 各電纜接頭、各設(shè)備安裝均考慮低溫凍害問(wèn)題,防止變形或凍裂。提高了在低溫環(huán)境下運(yùn)行穩(wěn)定性問(wèn)題。

  (2)降低觸摸屏故障,提高觸摸屏的使用壽命

  觸摸屏安裝在正壓防爆臺(tái)上,每個(gè)鶴位配置1臺(tái),其功能是供現(xiàn)場(chǎng)操作人員錄入裝車數(shù)據(jù)、裝車全過(guò)程的數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)顯示、同時(shí)顯示控制系統(tǒng)各執(zhí)行設(shè)備的工作狀態(tài),如鶴管、爬車、閥門系統(tǒng)等各執(zhí)行機(jī)構(gòu)的狀態(tài)和位置信號(hào),以及帶控制點(diǎn)的工藝流程裝車過(guò)程畫面,狀態(tài)監(jiān)測(cè)及報(bào)警畫面等。

  班長(zhǎng)對(duì)操作臺(tái)斷電,打開(kāi)控制臺(tái)門,緊固觸摸屏與plc之間的通訊電纜插頭,檢查PT觸屏與PLC連接的DP線及DP頭上的選擇開(kāi)關(guān)是否為ON或OFF狀態(tài)。(兩頭的PLC的DP頭選擇ON中間的PLC的DP頭選擇OFF)

  (3)降低爬車系統(tǒng)故障,提高火車裝車效率

  系統(tǒng)設(shè)有操作控制聯(lián)鎖保護(hù)功能:

  a.爬車動(dòng)作過(guò)程中鶴管動(dòng)作操作無(wú)效聯(lián)鎖保護(hù)功能;

  b.鶴管上升和下降動(dòng)作過(guò)程中爬車動(dòng)作操作無(wú)效聯(lián)鎖保護(hù)功能。

  c.鶴管上升和下降動(dòng)作過(guò)程中收油斗動(dòng)作操作無(wú)效聯(lián)鎖保護(hù)功能。

  d.收油斗升降動(dòng)作過(guò)程中鶴管動(dòng)作操作無(wú)效聯(lián)鎖保護(hù)功能。

  e.裝車過(guò)程中爬車、鶴管動(dòng)作操作無(wú)效聯(lián)鎖保護(hù)功能。

  f.裝車過(guò)程中罐車靜電接地脫落或接觸不良時(shí)報(bào)警并延時(shí)停止裝車的聯(lián)鎖保護(hù)功能。

  g.裝車過(guò)程中檢測(cè)到有溢油信號(hào)報(bào)警并立即停止裝車的聯(lián)鎖保護(hù)功能。

  h.爬車移動(dòng)超行程報(bào)警并停止爬車移動(dòng)的聯(lián)鎖保護(hù)功能。

  i.裝車過(guò)程中超量報(bào)警并關(guān)斷緊急切斷閥的聯(lián)鎖保護(hù)功能。

  j.裝車時(shí)管道中油品無(wú)流速報(bào)警并切斷閥門的聯(lián)鎖保護(hù)功能。

  k.裝車時(shí)管道中油品超速報(bào)警并對(duì)流速進(jìn)行調(diào)節(jié)控制。

  l.裝車結(jié)束后如靜電接地夾子不從車體摘下時(shí)爬車不能前進(jìn),防止車體移動(dòng)損壞設(shè)備。

  m.裝車結(jié)束后系統(tǒng)自動(dòng)提示操作人員進(jìn)行爬車后退,避免出現(xiàn)生產(chǎn)事故。

  (4)減少電液閥故障,保證裝車安全

  電液閥在系統(tǒng)中是流量控制閥門,通過(guò)控制系統(tǒng)的控制,可實(shí)現(xiàn)多級(jí)開(kāi)啟和關(guān)閉,在本控制系統(tǒng)中電液閥的開(kāi)啟分多次開(kāi)啟后達(dá)到最大裝車流量,關(guān)閉時(shí)進(jìn)行多次關(guān)閉,實(shí)現(xiàn)裝車結(jié)束時(shí)采用小流量控制結(jié)束裝車,這樣既可提高定量裝車控制精度又避免閥門突然關(guān)斷產(chǎn)生水擊,保證生產(chǎn)安全。

  針對(duì)電液閥的重要性,小組成員工程師負(fù)責(zé)向哈爾濱天源石化工程有限責(zé)任公司進(jìn)行了咨詢,準(zhǔn)備對(duì)電液閥進(jìn)行保溫,防止動(dòng)作不靈活,經(jīng)確認(rèn)完全可行。此建議得到了車間采納,并于2014年9月6日開(kāi)始施工,由班組技師具體負(fù)責(zé)。保溫后,液動(dòng)閥的故障率明顯降低。

 ?。?)維護(hù)經(jīng)驗(yàn)不足,新員工較多

  加大對(duì)員工的培訓(xùn),重點(diǎn)培訓(xùn)電源系統(tǒng),操作正壓防爆臺(tái)上的電源開(kāi)關(guān),給控制系統(tǒng)供電;將手動(dòng)/自動(dòng)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)打到自動(dòng)位置;通過(guò)觸摸屏上的觸摸組態(tài)按鍵來(lái)設(shè)定裝車數(shù)量和每個(gè)罐車的裝油量;然后通過(guò)操作觸摸屏上的“液壓站起動(dòng)”觸摸開(kāi)關(guān)啟動(dòng)液壓站,觸摸屏上液壓站工作指示狀態(tài)變成綠色,證明液壓站已經(jīng)起動(dòng);操作觸摸屏上的“爬車前進(jìn)”按鍵,起動(dòng)爬車將空罐車向大鶴管棧橋下拖動(dòng),當(dāng)罐車被拖動(dòng)到大鶴管下方后停止爬車移動(dòng),完成罐車在棧橋下的粗對(duì)位;待罐車停止后操作“爬車后退”按鍵,通過(guò)閉路監(jiān)視將爬車移回到罐車的后方,作好重車拖動(dòng)的準(zhǔn)備;操作人員將靜電接地保護(hù)器上的接地夾子夾在罐車上,在觸摸屏上看到靜電接地回訊指示燈變成綠色后,證明靜電接地保護(hù)器與罐車可靠連接;操作觸摸屏“鶴管移動(dòng)”按鍵控制大鶴管移動(dòng),保證大鶴管處在火車罐車罐口的中心,完成鶴管與罐車的準(zhǔn)確對(duì)位;對(duì)位后,通過(guò)操作

  “收油斗”觸摸開(kāi)關(guān)提起收油斗,操作“鶴管下降”觸摸開(kāi)關(guān)控制鶴管下降;當(dāng)鶴管下降到位后,其位置開(kāi)關(guān)動(dòng)作發(fā)出信號(hào),可編程序控制器接到信號(hào)后自動(dòng)開(kāi)啟閥門作好開(kāi)始裝車準(zhǔn)備,電話通知油泵房操作人員開(kāi)始起泵,當(dāng)裝車計(jì)量值欲達(dá)到裝車設(shè)定量時(shí),控制器發(fā)出關(guān)閥信號(hào)多次關(guān)斷閥門結(jié)束裝車。閥門關(guān)斷后,控制器自動(dòng)將大鶴管提起,落下收油斗完成一個(gè)裝車循環(huán)。

  6、更換溢油探頭電纜,增加耐低溫?fù)闲怨?/p>

  針對(duì)大鶴管溢油探頭電纜在冬季由于低溫變硬易掛斷故障,工程師想出辦法通過(guò)和電纜生產(chǎn)廠家溝通聯(lián)系,電纜生產(chǎn)廠給我們特制耐低溫電纜(大慶地區(qū)冬季零下-30℃),我們又聯(lián)系武漢中光溢油探頭廠家給定做耐低溫?fù)闲圆讳P鋼連接管和耐低溫電纜配套使用,改造了12套溢油探頭,投用后效果好。徹底解決了冬季由于低溫電纜變硬易掛斷故障。下圖是溢油探頭安裝支架及改造后效果圖。

  圖五 溢油探頭安裝支架及螺旋線改造效果圖

  圖六 改造前溢油探頭螺旋線

  圖七 改造后安裝支架及溢油探頭螺旋線

  7 效果檢查目標(biāo)值完成情況

 ?。?)效果檢查

  以上五條合理化建議全部采納后,在鞏固期的1、2、3三個(gè)月,大鶴管裝車控制系統(tǒng)的故障率由原來(lái)的100%(200次)下降到活動(dòng)后的25%(50次),下降了75%,達(dá)到了預(yù)期的效果。

  (2)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益

  此項(xiàng)成果實(shí)施后,在活動(dòng)后的1、2、3三個(gè)月內(nèi)大鶴管裝車控制系統(tǒng)的故障率明顯降低,給企業(yè)帶來(lái)了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

  經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算:

  2014年11月,由于火車場(chǎng)1#線西觸摸屏故障,使此線火車停裝12小時(shí),嚴(yán)重影響了成品油的銷售,使得高庫(kù)存現(xiàn)象更為明顯,影響了上游生產(chǎn)裝置的正常生產(chǎn)。一列車按20節(jié)槽車計(jì)算,每節(jié)槽車裝50噸成品油,每噸油按0.8萬(wàn)元計(jì)算,得:

  20節(jié)×50噸×0.8萬(wàn)元=800萬(wàn)元

  從計(jì)算結(jié)果可以看出,一次系統(tǒng)故障,將影響我公司800萬(wàn)元的銷售收入,如果出現(xiàn)200次儀表故障,將嚴(yán)重影響我公司全年的經(jīng)濟(jì)效益。

  8 鞏固措施

  (1)完善檢維修操作規(guī)程,標(biāo)準(zhǔn)化操作步驟。

  (2)對(duì)觸摸屏程序進(jìn)行備份,以防觸摸屏故障時(shí),隨時(shí)恢復(fù)用戶程序,同時(shí)對(duì)備用的觸摸屏進(jìn)行系統(tǒng)程序及用戶程序安裝,打到即插即用。

  (3)將盤內(nèi)PLC的邏輯接地進(jìn)行加固,保證PLC得到良好的接地,減少PLC的故障率。

 ?。?)工人本崗位學(xué)習(xí)時(shí)間短,操作經(jīng)驗(yàn)不足,車間組織進(jìn)行專業(yè)和操作培訓(xùn),針對(duì)大鶴管控制系統(tǒng),主要培訓(xùn)大鶴管控制方案、儀表原理及故障處理等知識(shí),提高員工的崗位技能和操作經(jīng)驗(yàn),定期考試,此項(xiàng)措施納入車間的經(jīng)濟(jì)考核細(xì)則中,并嚴(yán)格執(zhí)行。

 ?。?)光纖傳感器液位監(jiān)視儀做好一定的儲(chǔ)備。

  9 結(jié)束語(yǔ)

  通過(guò)本次攻關(guān)活動(dòng),大鶴管計(jì)量裝車控制系統(tǒng)的故障率明顯降低,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo),在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上,我們還需進(jìn)一步降低大鶴管控制系統(tǒng)的故障率,專業(yè)廠已報(bào)技改準(zhǔn)備把原PLC控制系統(tǒng)更換為DCS集散控制系統(tǒng)。進(jìn)一步提高大鶴管裝車控制系統(tǒng)的自動(dòng)化水平,使調(diào)試維護(hù)更方便、穩(wěn)定性更高、抗干擾能力更強(qiáng)及可靠性更高等。最重要的是能確保設(shè)備長(zhǎng)周期,安全平穩(wěn)的運(yùn)行。

  聯(lián)系人:楊利豐;聯(lián)系電話:18645975231; 郵箱: ylf6869162@126.com <mailto:ylf6869162@126.com>

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