高壓變頻器在湛江電廠4#凝結水泵上的應用
2007/4/6 9:07:00
1、 引言 廣東省粵電集團湛江電廠位于廣東省湛江市調(diào)順島,電廠總共有兩臺裝機容量為300MW的機組。2005年集團公司為了降低電廠設備本身的能耗,提高設備的生產(chǎn)效率,決定對本廠300MW機組的凝結水泵進行變頻改造,其中4#凝結水泵就采用了廣東明陽龍源電力電子有限公司生產(chǎn)的MLVERT—S06/1500.D高壓變頻器。 2、 凝結水泵的運行工況 2.1電機和凝結水泵的主要參數(shù) 電機參數(shù):電機額定功率1000KW,額定電壓6KV,額定電流118.8A,額定轉速1487r/min,效率93.1%,功率因數(shù)0.87; 水泵參數(shù):水泵揚程244米,流量870 M3/H,轉速1480r/min,軸功率750KW,效率78%。 2.2凝結水泵的運行情況 2.2.1凝結水泵 凝結泵是汽輪機熱力系統(tǒng)中的主要輔機設備之一,它的作用是把凝汽器中的凝結水及時打入除氧器內(nèi),除氧器中的工業(yè)水通過給水泵送經(jīng)加熱器加熱后變成經(jīng)過水蒸汽,蒸汽再通過汽輪機高、中、低壓缸加壓后送到凝結器。工業(yè)水按上敘工序如此循環(huán),保證機組的正常發(fā)電。維持除氧器中一定的水位是關系到整個機組能否安全工作的重要環(huán)節(jié),因此保持凝結水泵的安全可靠的運行顯的至關重要。 #4機組白天發(fā)電25~30萬度左右,夜間發(fā)電20萬度左右。 在變頻器改造之前,凝結泵采用定速運行,出口流量只能由控制閥門調(diào)節(jié),節(jié)流損失大、出口壓力高、管損嚴重,造成能源浪費。 于是,對A泵增設高壓變頻器采用無級調(diào)速,高壓變頻器出力隨機組負荷變化而變化,進而提高設備利用率,達到最大可靠性和最優(yōu)經(jīng)濟性的目的。具體接線圖參見圖1。 2.2.2凝結水泵變頻器改造方案 采用凝結水泵變頻器改造方案,凝結水泵運行方式主要有以下兩種:A泵變頻運行,B泵工頻備用;B泵工頻運行,A泵工頻備用。變頻器改造之后,主要采用第一種方式運行達到節(jié)能降耗的目的。下面主要介紹A泵變頻運行,B泵工頻備用的運行方式: 電廠集控室采集除氧器的水位信號,并且將其轉換為4~20mA信號,將其作為變頻器的轉速輸出信號,變頻器用此轉速拖動電機運行,從而母管流量相應改變。 考慮到除氧器水位有時可能較高,那么集控室給定的頻率信號也相應減少,因此變頻器輸出頻率也較低,較慢的電機轉速有可能無法維持凝結水母管1.3Mpa的壓力要求。這時,可行的辦法是減少調(diào)整門開度來增大凝結水母管壓力。目前我們采取的措施的是:將母管壓力也做到閉環(huán)系統(tǒng)中,壓力當P<1.6MPa,則減少調(diào)整門開度以維持母管壓力。 A、B泵之間投故障和壓力聯(lián)鎖。變頻器一旦故障停機或者母管壓力小于1.6MPa,則迅速切換到B泵工頻運行方式,保證發(fā)電的可靠性。 圖1 4#凝結水泵一次接線示意圖 3、 選用高壓變頻器的特點介紹 經(jīng)過調(diào)研和多個廠家的比較,我們選用了廣東明陽龍源電力電子公司的MLVERT-S06/1500.D型號的變頻器。其工作原理為: MLVERT-S06/1500.D為中性點箝位的三電平變頻器,它采用新型的集成門極換流晶閘管(IGCT)串聯(lián),二極管箝位技術,在國內(nèi)具有完全獨立的知識產(chǎn)權,并且有多相國家專利。三電平變頻器主電路相對比較簡單,主電路圖見圖2,主要由移相變壓器、24脈波整流器、逆變器、旁路系統(tǒng)等組成。 整流移相變壓器輸入部分采用三角型接法,輸出四個繞組,構成24脈波整流供電,降低了輸入側電流的諧波含量,電網(wǎng)諧波污染小,完全滿足并且優(yōu)于國家在這方面的要求。 圖2 變頻器主電路原理圖 24脈波整流部分由四組三相不可控整流橋串聯(lián)而成,減少直流電壓中的紋波含量,提高整流后輸出直流電壓質(zhì)量,使輸出的直流電壓更加平穩(wěn),限制了逆變器反向電壓的瞬態(tài)擾動和尖峰電流的影響。 逆變部分采用二極管箝位三電平逆變器,其每個橋臂由四組IGCT組件構成,每組IGCT由兩個IGCT串聯(lián)而成。四組IGCT按SA1,SA2;SA2,SA3;SA3,SA4的順序導通,逆變輸出+Ud/2,0,-+Ud/2三種電平,變頻器逆變回路輸出波形如圖3所示。 圖3 變頻器逆變回路輸出波形 圖4 變頻器輸出給電機的輸出波形 逆變采用輸出正弦濾波器,大大減少了輸出電壓諧波含量,使輸出電壓波形接近正弦,輸出最終波形見圖4,為完美無諧波變頻器。同時對電機的絕緣沒有任何特殊要求,因而適合不同等級的新舊異步電機。 4、 節(jié)能分析 變頻器投入運行后,我們隨機記錄了凝結水泵分別處于工頻和變頻兩種狀態(tài)下在一天內(nèi)的運行參數(shù),分別參見表1和表2,從數(shù)據(jù)表中我們可以清楚的看到同樣的負荷和流量下,采用變頻方式比工頻方式時的進線電流要小將近20A,電機消耗的功率明顯降低。具體節(jié)能分析如下:其中,電表的電流CT變比:300:5;電壓PT變比:6000:100。 表1 A泵工頻旁路運行方式下一天消耗電能:(10月29日~10月30日) 表2 A泵變頻運行方式下一天消耗電能:(11月2日~11月3日) 從表1可以計算出:A泵工頻旁路運行方式下一天消耗電能W1為: W1=(7595.28-7586.40)×60×60=8.88×3600=31968kW.h。 從表2可以計算出:A泵變頻運行方式下一天內(nèi)凝結水泵消耗電能W2為: W2=(7749.214-7741.870)×60×60=7.344×3600=26438.4kW.h。 考慮到變頻器本身控制電路和空調(diào)損耗W3: W3=(0.735×5×2×0.8+2) ×24=189.12 kw.h。 那么,一天節(jié)能: W4=(W2-W1) -W3=(31644-27122.4)-189.12=-5529.6-189.12=5340.48kw.h 如果按照變頻器改造前A、B運行方式,每臺泵一年可以運行180天,則一年節(jié)能: W5=180 W4=180×5340.48=96.13萬kw.h。 實際上,變頻器改造后,為了更加充分地利用變頻器的節(jié)能作用,同時也考慮到B泵每隔一個月也要運行幾天以保證其系統(tǒng)的完整性,我們采取這樣的方案:A泵變頻運行30天,則切換到B泵工頻運行5天,然后再切換到A泵變頻運行30天,如此循環(huán)運行。這樣一年A泵變頻器方式運行時間大概為按照300天運行,則一年節(jié)能: W6=300 W4=300 5340.48=160.21萬度。 以0.4元/kW.h進行計算,則可以節(jié)約費用: 160.21萬kw.h 0.4元/kw.h=64.084萬元。 通過對以上的數(shù)據(jù)分析,同時結合現(xiàn)場的實際運行情況,我們可以知道凝結水泵經(jīng)過變頻改造后節(jié)能也十分明顯。大概不到一年半就可以收回成本。 5、 結束語 變頻器經(jīng)過幾個月的連續(xù)運行后,工作狀況十分穩(wěn)定,采用變頻運行后,凝結水泵完全能滿足現(xiàn)場的工藝要求,同時,可以實現(xiàn)了電機的軟啟動,大大的減少了電機直接啟動帶來的絕緣損壞;電機的頻率可以任意調(diào)節(jié),由此減少了電機的啟動次數(shù)和閥門的頻繁調(diào)節(jié),延長了電機的使用壽命;而且方便了人工操作,增加了設備使用壽命,更重要的是可以節(jié)約大量的能源,給電廠乃至整個社會帶來可觀的經(jīng)濟效益。 參考文獻: 1、 MLVERT-S系列高壓變頻器用戶手冊 2、 變頻器控制技術與應用 姚錫祿
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