PLC和高頻電源在電子束焊機(jī)改造上的應(yīng)用
2008/1/2 16:13:00
摘 要 ZD-7電子束焊機(jī)電氣部分原來采用人工開環(huán)控制,操作復(fù)雜、控制精度低且由于高壓電源紋波系數(shù)大,設(shè)備故障頻繁所以該電子束焊機(jī)電氣部分亟待改造;改造采用PLC和HMI人機(jī)界面操作屏組成的新型控制系統(tǒng),高壓電源部分為高頻逆變電源,其余輔助電源部分也改為電子電路。
關(guān) 鍵 詞 PLC HMI MPI 電子電路板 高頻逆變電源
一. 引言
電子束焊接是一種特殊焊接工藝,從當(dāng)初的試驗(yàn)室應(yīng)用發(fā)展到應(yīng)用于工業(yè)電源走過了50年的發(fā)展歷程。電子束焊接的主要工作原理是在真空狀態(tài)下利用高壓靜電場把熱陰極發(fā)射的電子會(huì)聚成電子束經(jīng)電磁聚焦成一能量密度極高的小斑點(diǎn)(一般達(dá)105~8W/cm2),轟擊被焊工件,使焊縫兩側(cè)的金屬迅速熔化,實(shí)現(xiàn)焊接目的的一種工藝技術(shù)。它具有不用焊條、焊縫深而窄、熱影響區(qū)小、焊速高的特點(diǎn),因而焊縫純凈,深寬比大,焊接熱變形量小,表面光滑亮澤,內(nèi)部晶相排列緊密。特別是對(duì)于諸如鎢、鈮、鉭等用普通焊接方式難以進(jìn)行焊接的難熔金屬材料以及不同熔點(diǎn)(例如銅與鎢等)、不同厚度的工件,“電子束焊”是十分理想的焊接方法。
應(yīng)用范圍:廣泛應(yīng)用于航天、航空、核能、兵器和儀表、汽車、電工機(jī)械等行業(yè),例如人造衛(wèi)星部件、鈦合金、鋯板等材料結(jié)構(gòu)件、組合件和彈性部件、膜盒、齒輪組件、汽車半軸、電工觸頭、雙金屬鋸帶和雙金屬材料等。基本工藝如圖1所示
二. 系統(tǒng)概況和改造方案
某冶金研究所的“ZD-7”電子束焊機(jī)是北京電子組件十二廠1975年專門為該所設(shè)計(jì)生產(chǎn)的特殊焊接設(shè)備,它主要由高壓電源、真空系統(tǒng),焊接輔助控制系統(tǒng)三大部分組成。限于當(dāng)時(shí)電力電子器件,技術(shù)條件等方面的制約,該設(shè)備自投入使用三十年以來電氣部分始終存著控制精度差、故障率高,高壓紋波大的缺點(diǎn),從而導(dǎo)致生產(chǎn)效率和產(chǎn)品成品率低,無法保證正常生產(chǎn)。經(jīng)過反復(fù)研究該冶金研究所決定對(duì)這臺(tái)電子束焊機(jī)的電氣部分進(jìn)行改造,我有幸成為了這個(gè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人。根據(jù)技術(shù)要求提出如下方案:
1. 將原來的接觸器。繼電器式的電磁控制系統(tǒng)改為由PLC和HMI人機(jī)界面操作屏組成的新型控制系統(tǒng),這樣通過清晰美觀的組態(tài)畫面進(jìn)行操作既提高了操作的自動(dòng)化程度和直觀性,又提高了焊接的控制精度。
2. 將原有的手動(dòng)閥門全部變?yōu)殡姶砰y以實(shí)現(xiàn)真空系統(tǒng)的自動(dòng)抽真空過程。
3. 該電子束焊機(jī)的聚焦、偏轉(zhuǎn)及焊件進(jìn)給的公、自轉(zhuǎn)部分原來采用圓盤式陶瓷電阻開環(huán)調(diào)節(jié),精度低、占用空間大,操作不方便;現(xiàn)用電子板配合PLC模擬量的反饋可以實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制,精度高、占用空間小,操作靈活方便。
4. 電子束焊機(jī)的燈絲加熱電源采用單相調(diào)壓調(diào)節(jié)陰極燈絲加熱電流。連接燈絲變壓器副邊繞組的陰極鎢絲冷態(tài)直流電阻值只有0.5~1Ω,所以當(dāng)調(diào)節(jié)燈絲變壓器原邊繞組電壓時(shí)(間接調(diào)節(jié)陰極燈絲加熱電流),由于燈絲變壓器副邊繞組極低的阻抗值造成原邊激磁電流會(huì)在很窄的調(diào)節(jié)范圍內(nèi)變化很大(直接影響毫安級(jí)的電子束流)。因此燈絲加熱電源的控制同樣需要閉環(huán)控制以提高其控制精度和擴(kuò)大調(diào)節(jié)范圍。
5. 其“核心”部分—高壓電源采用三相調(diào)壓器人工開環(huán)調(diào)壓,經(jīng)三相升壓變壓器升壓,二極管整流供電的方式,這種原始的控制和調(diào)節(jié)僅滿足于試驗(yàn)研究和要求不高的應(yīng)用場合。體積大、效率低、操作復(fù)雜和可靠性差是該電源的主要缺點(diǎn)。參照國內(nèi)外電子束焊機(jī)成形產(chǎn)品及相關(guān)資料,決定將原工頻高壓電源改為高頻高壓電源。
三. 改造實(shí)施及現(xiàn)場調(diào)試
1. PLC和HMI
本機(jī)選用的PLC為西門子公司生產(chǎn)的S7-300系列可編程邏輯控制器 , 由它 實(shí) 現(xiàn) 對(duì)設(shè) 備 的 各種邏輯控制。CPU單元 為315-2DP,配有64K閃存卡以存貯用戶程序。 通過 PLC的邏輯運(yùn)算模擬量輸出來控制高壓 、束 流 、聚焦、偏轉(zhuǎn)、焊件公/自轉(zhuǎn)的 給 定 ;通過 PLC的邏輯運(yùn)算模擬量輸入來 顯示高 壓 電壓值,束 流 、聚焦、偏轉(zhuǎn)電流值,焊件公自轉(zhuǎn)的 速度;通過PLC的開關(guān)量輸入顯示返回狀態(tài)并且實(shí)現(xiàn)電氣聯(lián)鎖;通過PLC的關(guān)量輸出驅(qū)動(dòng)所有外圍設(shè)備啟動(dòng)或停止;315-2DP功能較強(qiáng),內(nèi)部集成了許多SFC(系統(tǒng)功能),可以對(duì)高壓、束流進(jìn)行斜坡函數(shù)軟啟動(dòng)、PID調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié),另外模擬量模板的分辨率是12位足以滿足控制精度。HMI同樣選用西門子OP270操作面板,與S7-300的通訊方式為MPI。高壓 、束 流 、聚焦、偏轉(zhuǎn)、焊件公/自轉(zhuǎn)的給定和控制均可以在HMI操作,同時(shí)在上面讀出相應(yīng)的值和狀態(tài)。HMI為10 英寸液晶屏,外形輕薄,可直接嵌入安裝在控制柜門上節(jié)省了大量空間。HMI自帶Win95操作系統(tǒng),加上所作的工藝畫面完全實(shí)現(xiàn)了人機(jī)界面,操作起來方便簡單。整個(gè)PLC和HMI 系統(tǒng)配置如圖2 所示:
根據(jù)控制和工藝要求PLC程序框圖如圖3所示:
2. 聚焦偏轉(zhuǎn)及焊件公自轉(zhuǎn)
1) 電子束的聚焦、偏轉(zhuǎn)線圈固定在電子槍內(nèi)部,聚束極下方(電位接近陽極電位),對(duì)電子束起到電磁聚焦和電磁偏轉(zhuǎn)的作用,如果不穩(wěn)定或脈動(dòng)較大將直接影響電子束的能量,即焊件的焊接質(zhì)量。所以要求輸出的聚焦、偏轉(zhuǎn)電壓波形平直,調(diào)節(jié)起來平穩(wěn)。對(duì)聚焦、偏轉(zhuǎn)毫安級(jí)的電源來講只要輸出有足夠大的濾波電容,采用合適的濾波形式(本設(shè)備為Π形濾波)可使UO=1.2~1.3U2完全滿足要求。另外在電路上采用比例積分放大器,電壓輸出采用大功率三極管輸出以(電流放大,β=40),完全實(shí)現(xiàn)輸出電壓平滑可調(diào)。偏轉(zhuǎn)線圈電壓為正、負(fù)雙向連續(xù)可調(diào)。
2) 保留原設(shè)備的公轉(zhuǎn)、自轉(zhuǎn)機(jī)械聯(lián)鎖,手動(dòng)切換。公轉(zhuǎn)(自轉(zhuǎn))電機(jī)是直流伺服電機(jī),原設(shè)備的控制采用單相調(diào)壓器調(diào)壓,體積大,調(diào)節(jié)范圍窄,速度不平穩(wěn)。同樣采用電子電路控制,通過霍爾變送器將速度值(電樞電壓)送到PLC模擬量模板,經(jīng)PLC程序規(guī)格化后由PLC模擬量輸出模板再送回該電路板上的PI調(diào)節(jié)器形成閉環(huán)控制,增大了調(diào)節(jié)范圍,穩(wěn)定了轉(zhuǎn)速。電樞電壓的輸出采用大功率三極管兩極放大輸出構(gòu)成的“H”橋,可以保證直流伺服電機(jī)正、負(fù)方向運(yùn)行和電路板承受足夠的過載能力。
3) 聚焦偏轉(zhuǎn)及焊件公自轉(zhuǎn)既可以在HMI上預(yù)置也可以在操作盒上用電位計(jì)調(diào)節(jié),方便實(shí)用。
3. 燈絲加熱電流(束流控制)
如前所述,束流的控制依賴調(diào)節(jié)燈絲加熱電流。在熱狀態(tài)下陰極鎢絲產(chǎn)生大量的活躍電子,連續(xù)不斷的活躍電子在靜電場力的作用下形成電流,電流的大小取決于活躍電子的多少,而活躍電子的多少又取決于燈絲加熱電流,即燈絲變壓器原邊電壓的大小。原設(shè)備同樣采用單相調(diào)壓器調(diào)壓,同樣存在體積大,調(diào)節(jié)范圍窄的缺點(diǎn),要達(dá)到理想的控制要求必須改變控制方式。設(shè)計(jì)采用可控硅反并聯(lián)(盡量不要采用雙相可控硅),控制板采用恒流的控制方式,將束流電流(不是加熱流壓)經(jīng)霍爾變送器(經(jīng)PLC程序規(guī)格化)反饋到控制板的PI調(diào)節(jié)器,只要焊接束流有變化,系統(tǒng)立即跟蹤穩(wěn)定束流。束流控制與高頻高壓電源恒壓功能配合兼作內(nèi)環(huán),更起到穩(wěn)定焊按電流的效果。該調(diào)壓控制板具有故障(過流、過載、欠壓等)保護(hù)功能。原理如圖4 所示:
4. 高壓電源
高壓偏置電源(簡稱高壓電源)是整個(gè)電子束焊機(jī)的心臟,它具有形成強(qiáng)電場和靜電聚焦的雙重任務(wù),是評(píng)判一個(gè)電子束焊機(jī)性能的決定性指標(biāo),可以說改造電子束焊機(jī)就是改造高壓電源。經(jīng)過查找相關(guān)資料得知,不考慮其它因素原三相整流高壓電源輸出電壓的紋波系數(shù)大于1%,只適合焊接一些粗放型工藝要求不高的產(chǎn)品,無法適應(yīng)精密器件的焊接。隨著電力電子器(如IGBT)的發(fā)展,高頻高壓電源無疑成為高壓偏置電源的首選。新高壓電源紋波系數(shù)小于1%,電壓負(fù)載率+-1%。
電主電路系統(tǒng)(如下圖5):
圖5
1) EMC濾波電路
開關(guān)電源工作時(shí)會(huì)產(chǎn)生傳導(dǎo)噪聲返回到市電網(wǎng)絡(luò),影響電源控制電路的正常工作,并對(duì)其它的電器設(shè)備產(chǎn)生干擾,因此必須加以克服。本電源采用EMC濾波電路,主要由L和C組成的電源線路濾波器,包括差模抑制和共模抑制電路,能有效抑制差模和共模噪聲。
2) 可控整流電路
可控整流電路由集成一體化可控整流模塊組成,電感和電容組成濾波電路以獲得較為平穩(wěn)的直流電壓,兩個(gè)高精密電阻組成精密的反饋取樣電路,確保輸出電壓在控制電路的作用下保持穩(wěn)定
3) IGBT逆變電路
逆變電路由電容、IGBT、高壓變壓器、保護(hù)元件等組成。IGBT為富士公司的快速系列模塊,其型號(hào)為1MBH600-100。經(jīng) IGBT逆變后的方波電壓經(jīng)高壓變壓器升壓到35kV左右的高頻交流電壓。由于高壓線圈的匝數(shù)較多,在高頻時(shí),寄生電容和自感會(huì)影響電源的輸出特性,因此須對(duì)線圈采取靜電屏蔽。阻容吸收組成IGBT的尖峰電壓吸收電路,確保IGBT的安全工作。
4) 高壓整流電路
高壓整流電路由高頻高壓硅堆、高壓濾波電容器、保護(hù)電阻及取樣電路組成。由于經(jīng)高壓變壓器升壓后的電壓具有較高的頻率,所以選用高頻高壓快速整流硅堆以滿足高頻高壓整流的需要。濾波電容器選用高壓聚苯乙烯電容器,這種電容器具有較小的tgδ及較好的高頻性能,對(duì)電源的輸出特性影響小。為有效地限制短路電流及電源內(nèi)部過電壓的限流電阻和保護(hù)電阻,均采用具有熱性能穩(wěn)定、自感小、通流容量大,具有較強(qiáng)的耐受過電壓、電流沖擊能力的大功率電阻。取樣電路中的高壓取樣信號(hào)由精密電阻分壓器獲得,分壓器由精密線繞無感電阻制成,頂部加裝屏蔽電極,保證取樣電壓的穩(wěn)定。電子束流取樣亦通過精密無感線繞電阻制成,兩種取樣電阻均 放在電磁屏蔽盒里,防止干擾信號(hào)進(jìn)入控制電路。
控制電路
控制電路如圖6所示。
關(guān) 鍵 詞 PLC HMI MPI 電子電路板 高頻逆變電源
一. 引言
電子束焊接是一種特殊焊接工藝,從當(dāng)初的試驗(yàn)室應(yīng)用發(fā)展到應(yīng)用于工業(yè)電源走過了50年的發(fā)展歷程。電子束焊接的主要工作原理是在真空狀態(tài)下利用高壓靜電場把熱陰極發(fā)射的電子會(huì)聚成電子束經(jīng)電磁聚焦成一能量密度極高的小斑點(diǎn)(一般達(dá)105~8W/cm2),轟擊被焊工件,使焊縫兩側(cè)的金屬迅速熔化,實(shí)現(xiàn)焊接目的的一種工藝技術(shù)。它具有不用焊條、焊縫深而窄、熱影響區(qū)小、焊速高的特點(diǎn),因而焊縫純凈,深寬比大,焊接熱變形量小,表面光滑亮澤,內(nèi)部晶相排列緊密。特別是對(duì)于諸如鎢、鈮、鉭等用普通焊接方式難以進(jìn)行焊接的難熔金屬材料以及不同熔點(diǎn)(例如銅與鎢等)、不同厚度的工件,“電子束焊”是十分理想的焊接方法。
應(yīng)用范圍:廣泛應(yīng)用于航天、航空、核能、兵器和儀表、汽車、電工機(jī)械等行業(yè),例如人造衛(wèi)星部件、鈦合金、鋯板等材料結(jié)構(gòu)件、組合件和彈性部件、膜盒、齒輪組件、汽車半軸、電工觸頭、雙金屬鋸帶和雙金屬材料等。基本工藝如圖1所示
二. 系統(tǒng)概況和改造方案
某冶金研究所的“ZD-7”電子束焊機(jī)是北京電子組件十二廠1975年專門為該所設(shè)計(jì)生產(chǎn)的特殊焊接設(shè)備,它主要由高壓電源、真空系統(tǒng),焊接輔助控制系統(tǒng)三大部分組成。限于當(dāng)時(shí)電力電子器件,技術(shù)條件等方面的制約,該設(shè)備自投入使用三十年以來電氣部分始終存著控制精度差、故障率高,高壓紋波大的缺點(diǎn),從而導(dǎo)致生產(chǎn)效率和產(chǎn)品成品率低,無法保證正常生產(chǎn)。經(jīng)過反復(fù)研究該冶金研究所決定對(duì)這臺(tái)電子束焊機(jī)的電氣部分進(jìn)行改造,我有幸成為了這個(gè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人。根據(jù)技術(shù)要求提出如下方案:
1. 將原來的接觸器。繼電器式的電磁控制系統(tǒng)改為由PLC和HMI人機(jī)界面操作屏組成的新型控制系統(tǒng),這樣通過清晰美觀的組態(tài)畫面進(jìn)行操作既提高了操作的自動(dòng)化程度和直觀性,又提高了焊接的控制精度。
2. 將原有的手動(dòng)閥門全部變?yōu)殡姶砰y以實(shí)現(xiàn)真空系統(tǒng)的自動(dòng)抽真空過程。
3. 該電子束焊機(jī)的聚焦、偏轉(zhuǎn)及焊件進(jìn)給的公、自轉(zhuǎn)部分原來采用圓盤式陶瓷電阻開環(huán)調(diào)節(jié),精度低、占用空間大,操作不方便;現(xiàn)用電子板配合PLC模擬量的反饋可以實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制,精度高、占用空間小,操作靈活方便。
4. 電子束焊機(jī)的燈絲加熱電源采用單相調(diào)壓調(diào)節(jié)陰極燈絲加熱電流。連接燈絲變壓器副邊繞組的陰極鎢絲冷態(tài)直流電阻值只有0.5~1Ω,所以當(dāng)調(diào)節(jié)燈絲變壓器原邊繞組電壓時(shí)(間接調(diào)節(jié)陰極燈絲加熱電流),由于燈絲變壓器副邊繞組極低的阻抗值造成原邊激磁電流會(huì)在很窄的調(diào)節(jié)范圍內(nèi)變化很大(直接影響毫安級(jí)的電子束流)。因此燈絲加熱電源的控制同樣需要閉環(huán)控制以提高其控制精度和擴(kuò)大調(diào)節(jié)范圍。
5. 其“核心”部分—高壓電源采用三相調(diào)壓器人工開環(huán)調(diào)壓,經(jīng)三相升壓變壓器升壓,二極管整流供電的方式,這種原始的控制和調(diào)節(jié)僅滿足于試驗(yàn)研究和要求不高的應(yīng)用場合。體積大、效率低、操作復(fù)雜和可靠性差是該電源的主要缺點(diǎn)。參照國內(nèi)外電子束焊機(jī)成形產(chǎn)品及相關(guān)資料,決定將原工頻高壓電源改為高頻高壓電源。
三. 改造實(shí)施及現(xiàn)場調(diào)試
1. PLC和HMI
本機(jī)選用的PLC為西門子公司生產(chǎn)的S7-300系列可編程邏輯控制器 , 由它 實(shí) 現(xiàn) 對(duì)設(shè) 備 的 各種邏輯控制。CPU單元 為315-2DP,配有64K閃存卡以存貯用戶程序。 通過 PLC的邏輯運(yùn)算模擬量輸出來控制高壓 、束 流 、聚焦、偏轉(zhuǎn)、焊件公/自轉(zhuǎn)的 給 定 ;通過 PLC的邏輯運(yùn)算模擬量輸入來 顯示高 壓 電壓值,束 流 、聚焦、偏轉(zhuǎn)電流值,焊件公自轉(zhuǎn)的 速度;通過PLC的開關(guān)量輸入顯示返回狀態(tài)并且實(shí)現(xiàn)電氣聯(lián)鎖;通過PLC的關(guān)量輸出驅(qū)動(dòng)所有外圍設(shè)備啟動(dòng)或停止;315-2DP功能較強(qiáng),內(nèi)部集成了許多SFC(系統(tǒng)功能),可以對(duì)高壓、束流進(jìn)行斜坡函數(shù)軟啟動(dòng)、PID調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié),另外模擬量模板的分辨率是12位足以滿足控制精度。HMI同樣選用西門子OP270操作面板,與S7-300的通訊方式為MPI。高壓 、束 流 、聚焦、偏轉(zhuǎn)、焊件公/自轉(zhuǎn)的給定和控制均可以在HMI操作,同時(shí)在上面讀出相應(yīng)的值和狀態(tài)。HMI為10 英寸液晶屏,外形輕薄,可直接嵌入安裝在控制柜門上節(jié)省了大量空間。HMI自帶Win95操作系統(tǒng),加上所作的工藝畫面完全實(shí)現(xiàn)了人機(jī)界面,操作起來方便簡單。整個(gè)PLC和HMI 系統(tǒng)配置如圖2 所示:
根據(jù)控制和工藝要求PLC程序框圖如圖3所示:
2. 聚焦偏轉(zhuǎn)及焊件公自轉(zhuǎn)
1) 電子束的聚焦、偏轉(zhuǎn)線圈固定在電子槍內(nèi)部,聚束極下方(電位接近陽極電位),對(duì)電子束起到電磁聚焦和電磁偏轉(zhuǎn)的作用,如果不穩(wěn)定或脈動(dòng)較大將直接影響電子束的能量,即焊件的焊接質(zhì)量。所以要求輸出的聚焦、偏轉(zhuǎn)電壓波形平直,調(diào)節(jié)起來平穩(wěn)。對(duì)聚焦、偏轉(zhuǎn)毫安級(jí)的電源來講只要輸出有足夠大的濾波電容,采用合適的濾波形式(本設(shè)備為Π形濾波)可使UO=1.2~1.3U2完全滿足要求。另外在電路上采用比例積分放大器,電壓輸出采用大功率三極管輸出以(電流放大,β=40),完全實(shí)現(xiàn)輸出電壓平滑可調(diào)。偏轉(zhuǎn)線圈電壓為正、負(fù)雙向連續(xù)可調(diào)。
2) 保留原設(shè)備的公轉(zhuǎn)、自轉(zhuǎn)機(jī)械聯(lián)鎖,手動(dòng)切換。公轉(zhuǎn)(自轉(zhuǎn))電機(jī)是直流伺服電機(jī),原設(shè)備的控制采用單相調(diào)壓器調(diào)壓,體積大,調(diào)節(jié)范圍窄,速度不平穩(wěn)。同樣采用電子電路控制,通過霍爾變送器將速度值(電樞電壓)送到PLC模擬量模板,經(jīng)PLC程序規(guī)格化后由PLC模擬量輸出模板再送回該電路板上的PI調(diào)節(jié)器形成閉環(huán)控制,增大了調(diào)節(jié)范圍,穩(wěn)定了轉(zhuǎn)速。電樞電壓的輸出采用大功率三極管兩極放大輸出構(gòu)成的“H”橋,可以保證直流伺服電機(jī)正、負(fù)方向運(yùn)行和電路板承受足夠的過載能力。
3) 聚焦偏轉(zhuǎn)及焊件公自轉(zhuǎn)既可以在HMI上預(yù)置也可以在操作盒上用電位計(jì)調(diào)節(jié),方便實(shí)用。
3. 燈絲加熱電流(束流控制)
如前所述,束流的控制依賴調(diào)節(jié)燈絲加熱電流。在熱狀態(tài)下陰極鎢絲產(chǎn)生大量的活躍電子,連續(xù)不斷的活躍電子在靜電場力的作用下形成電流,電流的大小取決于活躍電子的多少,而活躍電子的多少又取決于燈絲加熱電流,即燈絲變壓器原邊電壓的大小。原設(shè)備同樣采用單相調(diào)壓器調(diào)壓,同樣存在體積大,調(diào)節(jié)范圍窄的缺點(diǎn),要達(dá)到理想的控制要求必須改變控制方式。設(shè)計(jì)采用可控硅反并聯(lián)(盡量不要采用雙相可控硅),控制板采用恒流的控制方式,將束流電流(不是加熱流壓)經(jīng)霍爾變送器(經(jīng)PLC程序規(guī)格化)反饋到控制板的PI調(diào)節(jié)器,只要焊接束流有變化,系統(tǒng)立即跟蹤穩(wěn)定束流。束流控制與高頻高壓電源恒壓功能配合兼作內(nèi)環(huán),更起到穩(wěn)定焊按電流的效果。該調(diào)壓控制板具有故障(過流、過載、欠壓等)保護(hù)功能。原理如圖4 所示:
4. 高壓電源
高壓偏置電源(簡稱高壓電源)是整個(gè)電子束焊機(jī)的心臟,它具有形成強(qiáng)電場和靜電聚焦的雙重任務(wù),是評(píng)判一個(gè)電子束焊機(jī)性能的決定性指標(biāo),可以說改造電子束焊機(jī)就是改造高壓電源。經(jīng)過查找相關(guān)資料得知,不考慮其它因素原三相整流高壓電源輸出電壓的紋波系數(shù)大于1%,只適合焊接一些粗放型工藝要求不高的產(chǎn)品,無法適應(yīng)精密器件的焊接。隨著電力電子器(如IGBT)的發(fā)展,高頻高壓電源無疑成為高壓偏置電源的首選。新高壓電源紋波系數(shù)小于1%,電壓負(fù)載率+-1%。
電主電路系統(tǒng)(如下圖5):
圖5
1) EMC濾波電路
開關(guān)電源工作時(shí)會(huì)產(chǎn)生傳導(dǎo)噪聲返回到市電網(wǎng)絡(luò),影響電源控制電路的正常工作,并對(duì)其它的電器設(shè)備產(chǎn)生干擾,因此必須加以克服。本電源采用EMC濾波電路,主要由L和C組成的電源線路濾波器,包括差模抑制和共模抑制電路,能有效抑制差模和共模噪聲。
2) 可控整流電路
可控整流電路由集成一體化可控整流模塊組成,電感和電容組成濾波電路以獲得較為平穩(wěn)的直流電壓,兩個(gè)高精密電阻組成精密的反饋取樣電路,確保輸出電壓在控制電路的作用下保持穩(wěn)定
3) IGBT逆變電路
逆變電路由電容、IGBT、高壓變壓器、保護(hù)元件等組成。IGBT為富士公司的快速系列模塊,其型號(hào)為1MBH600-100。經(jīng) IGBT逆變后的方波電壓經(jīng)高壓變壓器升壓到35kV左右的高頻交流電壓。由于高壓線圈的匝數(shù)較多,在高頻時(shí),寄生電容和自感會(huì)影響電源的輸出特性,因此須對(duì)線圈采取靜電屏蔽。阻容吸收組成IGBT的尖峰電壓吸收電路,確保IGBT的安全工作。
4) 高壓整流電路
高壓整流電路由高頻高壓硅堆、高壓濾波電容器、保護(hù)電阻及取樣電路組成。由于經(jīng)高壓變壓器升壓后的電壓具有較高的頻率,所以選用高頻高壓快速整流硅堆以滿足高頻高壓整流的需要。濾波電容器選用高壓聚苯乙烯電容器,這種電容器具有較小的tgδ及較好的高頻性能,對(duì)電源的輸出特性影響小。為有效地限制短路電流及電源內(nèi)部過電壓的限流電阻和保護(hù)電阻,均采用具有熱性能穩(wěn)定、自感小、通流容量大,具有較強(qiáng)的耐受過電壓、電流沖擊能力的大功率電阻。取樣電路中的高壓取樣信號(hào)由精密電阻分壓器獲得,分壓器由精密線繞無感電阻制成,頂部加裝屏蔽電極,保證取樣電壓的穩(wěn)定。電子束流取樣亦通過精密無感線繞電阻制成,兩種取樣電阻均 放在電磁屏蔽盒里,防止干擾信號(hào)進(jìn)入控制電路。
控制電路
控制電路如圖6所示。
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