科陸CL2700系列高壓變頻器在貴陽電廠的應用
一、 項目背景
隨著我國電力體制改革的深入開展,供求形勢的變化、廠網分家、競價上網等政策的出臺,節(jié)約能源、節(jié)約廠用電、降低發(fā)電成本、提高生產效益,已經是許多發(fā)電廠的一項自覺行動。
我國火力發(fā)電廠中,廠用電一般占發(fā)電量的4%~10%,降低廠用電直接關系著電廠的經濟效益。另外風機是火力發(fā)電廠重要的輔助設備之一,鍋爐的四大風機的總耗電量約占機組發(fā)電量的2%左右。隨著火電機組容量的提高,鍋爐風機的容量也在不斷增大,占機組容量的3%以上。因此,提高風機的運行效率對降低廠用電率具有重要的作用。
國電貴陽發(fā)電廠總裝機容量為2×200MW,兩臺900T/h煤粉爐,每臺鍋爐配置兩臺送風機(1800kW/6kV)和兩臺引風機(2000kW/6kV),均為離心式風機,采用入口風門調節(jié)風量。由于機組調峰任務重,負荷在100MW~200MW之間大幅度變化。由于采用風門調節(jié),造成巨大的節(jié)流損耗,浪費了大量的電能,致使廠用電率居高不下,供電煤耗高,發(fā)電成本不易降低。
當機組在額定負荷下運行時,風機效率較為理想,但當機組降負荷運行時,一部分功率被消耗在擋板上,且機組負荷越低,消耗在擋板上的功率越大,從而使風機效率隨機組負荷降低而迅速下降。
該系統(tǒng)在運行過程中還存在一些其他問題:
1.擋板動作遲緩,手動時運行人員操作不靈活,如操作不當還會造成風機振動。投自動運行時,很難滿足最佳調節(jié)品質。
2.風機擋板執(zhí)行機構故障較多,不能適應長期頻繁調節(jié),使風機調節(jié)系統(tǒng)一直不能正常投入自動運行。
3.風機電動機在起動時,采用直流起動方式,起動電流為額定電流的5~7倍,電動機受到的機械,電氣沖擊較大,經常發(fā)生轉子籠條斷裂故障。
4.電動機容量比風機額定出力大,多余容量不能利用,降低了效率,浪費了電能。
5.擋板受沖擊,磨損較嚴重,漏風現(xiàn)象嚴重。
因此選擇高效的風量調節(jié)方式對送引風機進行節(jié)能改造已成為當務之急。為了進一步適應廠網分家、競價上網的電力體制,進一步節(jié)約能源,降低廠用電率,保護環(huán)境,改善運行控制方式,減少風機的磨損和噪音,利用電機變頻調速方法實現(xiàn)風量調節(jié),達到節(jié)能和實現(xiàn)穩(wěn)定控制的目的,貴陽電廠采用了深圳市科陸變頻器有限公司生產的8臺CL2700系列高壓變頻器對兩臺機組的送引風機進行了變頻調速節(jié)能改造。
二、 CL2700系列變頻器的性能
國電貴陽電廠#8、#9機組引、送風機共八臺,采用8臺CL2700系列變頻器進行調速控制。變頻器為直接高—高方式的電壓源型,外加工頻旁路切換開關。變頻器的主要性能指標如下:
變頻器容量 2500kVA
額定電流 240A
輸入頻率 50Hz
額定輸入電壓 6000V
允許電壓波動 ±10%
輸出頻率范圍 0~50Hz(即:調速范圍0~100%)
變頻器效率 ≥96%
過載能力 120%1min,150%立即保護
為了適應電廠設備運行安全性及工藝需要,變頻器除了滿足上述基本性能指標要求外,還具有如下功能:
1.風機變頻改造后,既可以變頻調速運行,也可以直接投工頻運行。
2.控制電源為兩路交流220V,兩路相互備用,當兩路控制電同時故障時,UPS至少能維持30分鐘。
3.控制系統(tǒng)采用“雙DSP+PLC+觸摸屏”方案,系統(tǒng)可靠性高。DSP運行速度達到納秒級,完全杜絕了“工控機+PLC+單片機”的工控機方案而出現(xiàn)的內存損壞、風扇停運等故障。
4.變頻器配置單元旁路功能,在局部故障時,變頻器可將故障單元旁路,降額繼續(xù)運行,減少風機忽然停機造成的損失。旁路狀態(tài)可以長期運行,等適當時候停機處理。
5.具有軟起動功能,沒有電機啟動沖擊引起的電網電壓下跌,可確保電機安全、長期運行;
6.系統(tǒng)采用中性點漂移技術,當某個功率單元出現(xiàn)故障時,可以自動監(jiān)測故障并啟動單元旁路功能,使得該單元不再投入運行,不用同時旁路故障單元的同一級其它兩個功率單元,程序會自動進行運算,調整算法,使得輸出的三個線電壓仍然完全對稱,系統(tǒng)能維持額定輸出的95%以上,幾乎對機組運行不產生任何影響。
7.系統(tǒng)的功率單元為模塊化設計,同等容量的變頻器功率單元均可互換,功率單元更換方便,3分鐘即可更換一個模塊
8. 和電廠的DCS系統(tǒng)實現(xiàn)無縫接口。
三、 改造項目具體實施方案
圖一:現(xiàn)場示意圖
1、現(xiàn)場示意圖(如圖1)
#9機送/引風機變頻室(如圖1:綠色部分)
#8機送/引風機變頻室(如圖1:黃色部分)
2、選配變頻裝置型號及主要參數(shù)
3、變頻器系統(tǒng)方案
貴陽電廠#8、#9機組八臺風機變頻改造后,變頻器都采用手動旁路一拖一系統(tǒng)方案,具體如下:
1) 手動旁路一拖一主回路示意圖
2) 說明
變頻運行時,閉合QS1、QS3,斷開QS2;
工頻運行時,斷開QS1、QS3,閉合QS2;
QS1、QS2與QS3為隔離刀閘開關;
其中,QF1,M為貴陽電廠現(xiàn)場設備。
3) 變頻改造后的情況
1.實現(xiàn)變頻、工頻相互手動切換;
2.將變頻系統(tǒng)納入用戶DCS系統(tǒng),實現(xiàn)遠方/就地控制;
3.電機以往的差動保護在變頻時退出,工頻時投入;
4.變頻器除了對電機軟啟動之外,還具有過壓、過載、過流等保護功能。
4、控制系統(tǒng)
1) 控制信號
貴陽電廠#8、#9機組八臺風機變頻改造后,變頻器由貴陽電廠集控室DCS控制,變頻器至DCS具體控制信號如下:
1.引風機6kV高壓開關間隔處增加合閘允許1LP、差動保護2LP、速斷保護3LP共3塊保護壓板,對應投入方式為:合閘允許1LP(變頻運行切除,工頻運行投入),差動保護2LP(變頻運行切除,工頻運行投入),速斷保護3LP(變頻運行投入,工頻運行切除);
2.送風機6kV高壓開關間隔處增加合閘允許1LP保護壓板,對應投入方式為:合閘允許1LP(變頻運行切除,工頻運行投入)。
1) 運行邏輯
引、送風機采用變頻運行后,除了節(jié)能和控制性能改善外,風機系統(tǒng)的運行工況也明顯改善,有以下優(yōu)點:
1.實現(xiàn)風門全開,不再調整風門,運行自動化程度大為提高,運行和維護工作量降低。
2.變頻改造后,電動機實現(xiàn)軟啟動,降低了電動機的故障率。
3.功率因數(shù)提高,從電網角度看,工頻運行時功率因數(shù)為0.85左右,變頻運行時功率因數(shù)達到0.96.因此,即使同樣滿負荷運行,變頻運行時,高壓輸入電流明顯比工頻運行時小,這有利于節(jié)能和設備安全運行。
4.采用變頻和旁路工頻雙套運行方式,當變頻器故障時,電動機可投工頻旁路,電動機定速運行,不影響設備運行,保證了機組的安全運行。
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