如何處理AGC位移傳感器發(fā)生的故障
圍繞位移傳感器的故障現(xiàn)象以及對液壓AGC系統(tǒng)的影響所采取的各種檢測、試驗方法,從而最終找出問題所在,恢復了液壓AGC系統(tǒng)的正常使用。 故障排除: (1) 測量4個液壓缸位移傳感器時鐘信號及數(shù)據(jù)信號,時鐘信號都在直流2.8V左右,交流0.123V左右;數(shù)據(jù)信號都在直流2.8V左右,交流0.245V左右。由此可以判斷PLC時鐘及MTS數(shù)據(jù)位收發(fā)脈沖回路均正常。 (2) 檢查操作側出口傳感器的安裝螺釘,全部完好。說明傳感器的安裝沒有問題。 (3) 檢查傳感器的外部電纜,既沒有短路現(xiàn)象對地絕緣也極好。檢查液壓缸接線盒及牌坊頂端子箱內(nèi)的接線,接線情況較好,并將所有信號線的屏蔽層可靠接地,現(xiàn)象依然。 (4) 將操作側出口位移傳感器更換,新的位移傳感器的讀數(shù)仍然出現(xiàn)隨機跳變。 (5) 將操作側入口與出口位移傳感器接線在接線盒內(nèi)進行對調(diào),發(fā)現(xiàn)出口MTS仍然出現(xiàn)隨機跳變。說明從牌坊頂端子箱至液壓缸接線盒之間的電纜沒有問題。 (6) 將操作側出口位移傳感器與傳動側入口位移傳感器對調(diào),發(fā)現(xiàn)操作側出口MTS仍然出現(xiàn)隨機跳變,入口傳感器正常。傳動側傳感器也正常。說明MTS位移傳感器是好的。 (7) 在PLC柜內(nèi)將操作側兩位移傳感器所接通道進行對調(diào),發(fā)現(xiàn)出口MTS仍然出現(xiàn)隨機跳變,入口傳感器正常。說明模板通道沒有問題。 (8) 將操作側出口MTS傳感器從牌坊頂至液壓缸接線盒之間專用線更換,發(fā)現(xiàn)操作側出口MTS仍然出現(xiàn)隨機跳變,入口傳感器正常。再次說明該段電纜沒有問題。 (9) 在PLC柜內(nèi)將操作側與傳動側位移傳感器所接通道進行整體對調(diào),發(fā)現(xiàn)操作側液壓缸出口MTS仍然出現(xiàn)隨機跳變,其他傳感器正常。說明模板沒有問題。 (10) 我們仔細分析了每種測試過程及傳感器的安裝位置,發(fā)現(xiàn)操作側液壓缸出口位移傳感器所處的環(huán)境溫度是最惡劣的。因此將操作側出口傳感器通冷卻水,正在劇烈跳變的現(xiàn)象馬上消失,繼續(xù)投用液壓系統(tǒng),可過了四五天操作側出口傳感器又開始跳變。 (11) 將FM458及EXM438模板全部換成新模板,操作側出口MTS仍然出現(xiàn)隨機跳變的現(xiàn)象,進一步說明PLC模板沒有問題。 (12) 取出一個新的MTS位移傳感器將其位置固定住,直接接在軋機牌坊頂?shù)亩俗咏泳€箱內(nèi),系統(tǒng)上電后經(jīng)過觀察,我們發(fā)現(xiàn)位置被固定住的傳感器,其讀數(shù)應該保持不變,卻隨著軋鋼的過程發(fā)生隨機的跳變。于是我們將該傳感器拿到PLC電氣柜后面直接接入PLC模板通道,經(jīng)過連續(xù)跟蹤觀察我們發(fā)現(xiàn)該傳感器的讀數(shù)紋絲不動,非常穩(wěn)定,由此我們得出結論:只有從PLC電氣柜至軋機牌坊頂?shù)亩俗咏泳€箱之間的電纜確實有著不可測量的干擾現(xiàn)象存在。
處理方法 將MTS位移傳感器的連接電纜全部重新鋪設單獨橋架,電纜全部更換,蓋好橋架蓋子,所有屏蔽層可靠接地,完全杜絕干擾信號。事實證明改進措施完成以后,再也沒有發(fā)生過類似的現(xiàn)象。
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