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應(yīng)用設(shè)計

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臺達(dá)電能質(zhì)量產(chǎn)品在銅冶煉中的應(yīng)用

臺達(dá)電能質(zhì)量產(chǎn)品在銅冶煉中的應(yīng)用

1  項目背景及現(xiàn)狀

       某冶煉廠為國際知名銅冶煉企業(yè),位于廣東省某市的分廠以再生銅冶煉為主,由于主要工藝過程為除雜、電解及精煉,需要用到中壓整流變壓器,且各生產(chǎn)車間有大量的變頻器和風(fēng)機、水泵的使用,造成I段10kV母線諧波含量超標(biāo)、功率因數(shù)嚴(yán)重偏低,經(jīng)測試,得到測試數(shù)據(jù),分析如下:

       首先,功率因數(shù)為0.7的嚴(yán)重偏低值,每個月的罰款金額極大,據(jù)悉5月份投入部分負(fù)載時的罰款額為18.9萬,隨著負(fù)荷增加,用電量驟升,但功率因數(shù)依然為0.7左右,罰款額將激增;

 
圖1 功率因數(shù)隨生產(chǎn)工況變化趨勢圖

       其次,由于脫鋼整流變、生產(chǎn)整流變、種板整流變?nèi)齻€中壓整流變的存在,系統(tǒng)1段10kV母線諧波畸變嚴(yán)重;

圖2 總電流畸變率隨生產(chǎn)工況變化趨勢圖

       第三,陽極銅生產(chǎn)過程中由于采用多組同時生產(chǎn),而每組銅生產(chǎn)的周期相互錯開,不斷有某組下銅或提銅過程,造成負(fù)載波動巨大;

圖3 陽極銅生產(chǎn)過程有功功率波動趨勢圖

圖4 陽極銅生產(chǎn)過程無功功率波動趨勢圖

        最后,頻繁變化的生產(chǎn)工況造成了系統(tǒng)電壓波動明顯,最高電壓波動范圍為5881V-6113V,波動幅值232V,折算至低壓380V側(cè)為8.8V,電壓波動巨大,給系統(tǒng)中其它負(fù)荷的穩(wěn)定運行帶來隱患。

圖5 陽極銅生產(chǎn)過程電壓波動分布圖

圖6 陽極銅生產(chǎn)過程電壓波動趨勢圖

2  系統(tǒng)存在的風(fēng)險

       根據(jù)以上測試數(shù)據(jù)可以了解到高壓整流變壓器、凈液車間和陽極精煉車間使用的低壓變頻調(diào)速裝置,產(chǎn)生了大量的諧波電流,同時由于大量的風(fēng)機水泵裝置運行于電網(wǎng)中造成系統(tǒng)功率因數(shù)嚴(yán)重偏低,而且多組陽極銅生產(chǎn)過程不斷有下銅和提銅的過程,負(fù)載變化較大。因此,分析系統(tǒng)存在很大風(fēng)險,具體表現(xiàn)為:

       功率因數(shù)嚴(yán)重偏低,每月罰款額巨大,造成生產(chǎn)運營成本大量增加;
連續(xù)變化的生產(chǎn)工況,造成電壓波動明顯,波動幅值232V,給系統(tǒng)的用電設(shè)備的正常運行帶來隱患;

       高壓側(cè)諧波電流超標(biāo),大量諧波電流存在于電網(wǎng)中,對高壓系統(tǒng)的繼電保護(hù)裝置造成干擾,造成保護(hù)停機影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行;

       大量的諧波存在于電網(wǎng)中,對網(wǎng)內(nèi)的電機負(fù)荷產(chǎn)生嚴(yán)重威脅,電機繞組容易因諧波引起的過電壓造成擊穿,影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行;

       諧波產(chǎn)生的集膚效應(yīng)會造成變壓器線圈、母排、斷路器、電纜等電氣元件嚴(yán)重發(fā)熱,元器件發(fā)熱會導(dǎo)致火災(zāi)、短路等問題,給系統(tǒng)安全造成極大風(fēng)險;

       諧波極易造成保護(hù)誤動作,沖擊斷路器的保護(hù)限值,造成斷路器莫名跳閘甚至燒毀,一旦發(fā)生,給生產(chǎn)線造成極大損失;

        以上情況最終會造成某銅冶煉生產(chǎn)車間不能連續(xù)安全運營;投資不能得到有效回報;產(chǎn)品成本增加及運營成本升高;生產(chǎn)效率降低或產(chǎn)能降低;能耗巨大。所以,銅冶煉生產(chǎn)車間的電能質(zhì)量問題急需治理。

3  方案配置

3.1  無功功率分析

系統(tǒng)電壓10kV,目前功率因數(shù)0.7,電流300A左右,考慮補償后功率因數(shù)為0.95,使用計算后無功需求約為3000kvar, 且該生產(chǎn)車間近期總負(fù)荷率將上升約13%左右,所以系統(tǒng)的無功補償也需要考慮擴容的情況并留有部分余量,最終無功補償容量需求為3500kvar。

3.2  諧波電流分析

       系統(tǒng)電壓10kV,電流300A左右,諧波畸變率最高時為7%,則需要的諧波補償電流為300A×7%=21A,折算至低壓380V側(cè)為552A,考慮到負(fù)載增加情況,所以配置兩臺350A有源濾波器并聯(lián)升壓對10kV進(jìn)行高效諧波消除。

4  治理方案

4.1  高壓無功補償方案

       Ⅰ段母線額定電壓10000V,配置有源無功補償器容量為3500KVAR,采用一臺鏈?zhǔn)礁邏篠VG接入電網(wǎng),接入點為系統(tǒng)預(yù)留的有源無功補償饋線柜。

4.2   高壓諧波治理方案

       Ⅰ段母線額定電壓10000V,配置兩臺350A有源電力濾波器進(jìn)行諧波補償,兩臺濾波器并聯(lián)后采用一臺升壓變壓器接入系統(tǒng)預(yù)留的濾波饋線柜。配置方案如下:

表1 方案配置表

4.3   高壓有源無功補償器和有源電力濾波器治理接入系統(tǒng)圖

圖7 補償設(shè)備接入系統(tǒng)圖

5  項目治理效果

5.1功率因數(shù)補償

       功率因數(shù)始終保持在0.95左右,每月保證力率獎勵。

圖8 補償后的陽極銅生產(chǎn)過程功率因數(shù)趨勢圖

5.2諧波畸變補償

10kV電流畸變率有效改善,從諧波補償之前的7%的畸變率下降為3%。

圖9補償前(左)和補償后(右)的陽極銅生產(chǎn)過程諧波畸變率

5.3設(shè)備現(xiàn)場照片 

圖10 設(shè)備現(xiàn)場照片

作者簡介:

       梁錄平,出生于1984年6月,畢業(yè)于西安工業(yè)大學(xué),自動化專業(yè),現(xiàn)任中達(dá)電通股份有限公司機電事業(yè)部節(jié)能應(yīng)用產(chǎn)品處高級應(yīng)用工程師,主要從事工業(yè)現(xiàn)場的電能質(zhì)量問題探索和電能質(zhì)量產(chǎn)品在各種工業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)用工作。

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