高精度位移傳感器在玻璃粘合中的應用
開發(fā)背景:
在手機、電腦等顯示屏的制作過程中,有一道玻璃粘合的工序,此工序對于高度的控制要求極高,經常出現(xiàn)高度不勻、玻璃破碎的現(xiàn)象,此工序的報廢率極高,浪費大量人力物力。
系統(tǒng)配置:
設備有兩臺伺服馬達、FX3U系列PLC,配置232通訊模塊、HMI、高精度位移傳感器,配置放大器和通訊模塊。一臺伺服馬達用于水平送料,一臺伺服馬達用于調整壓合機構。
工作流程:
把工件放到工作臺上,按下啟動按鈕開始工作,工作臺快速前進把工件帶到檢測位置,同時壓合機構也下降一定的位置,電機停止,高度檢測傳感器探頭伸出進行檢測,檢測完成后,探頭縮回,工作臺低速前進,同時滾筒下降,下降高度有檢測的工件厚度確定,工作臺前進到設定的工作距離后停止前進,同時滾筒上升,上升到一定高度后停止上升,工作臺快速返回,工作結束。
基恩士高精度位移傳感器系統(tǒng)介紹:
1、 接觸式高精度位移傳感器GT2-A32。量程范圍32MM,分辨率高達0.5μm。能夠滿足精度控制要求。
2、 放大器GT2-71N。DIN導軌安裝方式,易于安裝,數(shù)顯范圍-199.999.9 至 199.999.9,顯示分辨率高達0.1μm,采樣速度為1000次/秒,能夠滿足精度控制要求。
3、通訊模塊DL-RS1A。此模塊為232通訊方式,通訊線纜的長度不能超過15米,下圖為DL-RS1A的通訊規(guī)格。
波特率、數(shù)據(jù)長度、奇偶性通過側面的撥碼開關進行設置,組合圖如下圖所示。
與FX3U-232-BD模塊的通訊接線圖如下圖所示
伺服系統(tǒng):兩套伺服系統(tǒng)都選擇了三菱的伺服系統(tǒng)。壓膠升降機構選擇了驅動器MR-J3-40A和電機HF-KP43B(帶剎車),并配置1:5的減速機,送料機構選擇了驅動器MR-J3-20A和電機HF-KP23。主要參數(shù)設置如下表
PLC程序:首先設置FX3U-232-BD模塊的通訊參數(shù),設置波特率為9600,停止位為1,奇校驗,數(shù)據(jù)長度8位,程序如下:
啟動RS指令后延時0.5秒發(fā)送出讀取數(shù)據(jù)指令,讀取數(shù)據(jù)內容的代碼請參考DL-RS1A手冊
最后的數(shù)據(jù)處理。
參考資料:
基恩士RS232C通訊模塊DL-RS1A用戶手冊。
FX3U系列微型可編程控制器編程手冊【基本應用指令說明書】。
FX系列微型可編程控制器編程手冊—通訊篇。
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