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日本HP-250機床控制系統(tǒng)改造

日本HP-250機床控制系統(tǒng)改造

2006/12/20 9:55:00
一、概述 日本HP-250機床為“一軸五刀”精密自動機床,出廠日期為1981年,距今已有20余年,該機床的部分機械尚保存完好,但電氣部分已嚴重老化和落后,且一些重要電氣規(guī)格無法直接在我國標準下使用(如其電機電壓規(guī)格為三相220V(60Hz)、200V(50Hz))。需要進行現(xiàn)代化電氣改造,才能繼續(xù)進行使用。 二、改造項目 機床主軸是由一臺三菱電機通過皮帶帶動機械機構傳動,三菱電機的規(guī)格為1.5kW,三相200V(50Hz、60Hz)、220V(60Hz),該電壓規(guī)格是無法和我國三相交流380(50Hz)相匹配。需要將電壓轉換成符合該電機規(guī)格,才能使用?,F(xiàn)需要使用1.5kW變頻器,將單相220V電源轉換為三相200V電源,并且通過變頻器輸出不同頻率電壓的功能,改變電機轉速,達到控制主軸高速、中速、低速的目的,檢測時主軸運轉正常。該款機床精度為0.2mm 油壓系統(tǒng)主要設備為兩臺0.4kW三菱電機,兩臺電機同時啟/停,供電電壓為三相200V。由于該電機不需要控制轉速,只需使用變壓器將本地電壓改變?yōu)榉显撾姍C規(guī)格的電壓。在檢測時Z軸電磁閥已壞,需要更換,液壓密封圈使用已久,需要更換。Y軸、X軸電磁閥良好,風扇散熱良好。機床共有X1、X2、Z1、Z2、Y這5個軸向刀具。這5個刀具是通過電磁閥驅動,電磁閥的驅動線圈是AC200V,每個刀具都有相應的限位開關,在機床側還有5個刀具的速度旋鈕,可以控制刀具的運動的速度。只有電磁閥和三個電機都能正常動作,無任何損壞,才能保證該機床電氣改造的成功。 三、控制系統(tǒng)描述 機床原控制系統(tǒng),已經(jīng)嚴重損壞和落伍,需要完全撤換,采用現(xiàn)代的自動化控制系統(tǒng),具有一定先進性。改造采用PLC作為機床的控制器。人機界面采用臺灣威倫觸摸屏。 機床控制臺布局如下圖:
機床的控制分為自動和手動控制兩種模式,若為手動時,操作員通過控制臺上的Z1、Z2、X1、X2、Y來控制刀具的進給。在自動運行模式下,這5個旋鈕不起作用。在自動運行模式下,需要啟動“自動運行”按鈕,刀具才會根據(jù)在觸摸屏上設定的程序進行進給加工。刀具的快進/慢進和主軸高速/低速是通過“進給速度”和“主軸運行”旋鈕人工設定,“主軸模式”為連動時,只需按下“主軸啟動”,主軸即運行,為單動時,只有按下“主軸啟動”按鈕,主軸才會運轉,松開該按鈕,主軸即停止?!坝蛪簡印睘閱佑蛪罕煤屠鋮s風扇?!熬o急停止”為停止主軸運轉和油壓泵。按下復位按鈕,所有刀具都退回到限位開關的位置上。
觸摸屏上工藝設置界面如上圖,操作工人可以根據(jù)加工工件的需要自由選擇加工工藝組合,并且每一步的轉速亦可以在觸摸屏上事先設置,每一步都可以采用不同的轉速。達到精細加工的目的。 轉速的改變是通過變頻器輸出頻率的改變來達到,PLC與變頻器之間是采用RS485通迅,內部協(xié)議采用LG-BUS(LG變頻器專用協(xié)議),該變頻器出來支持專用協(xié)議還支持MODBUS協(xié)議,所以也可采用此種協(xié)議進行開發(fā)。由于PLC本身不支持LG,MODBUS協(xié)議,所以需要在PLC中采用RS指令編程,達到與變頻器通迅的目的。
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